在生產中存在很多問題,當TDC控制器死機后,無法給傳動系統發出減速速度指令,導致電機只能按自身慣性減速運行并緩慢停車;無法給電機抱閘發出鎖緊信號,因此抱閘不動作;爐輥擺動出現無法停止的狀況,以原工藝段速度繼續運行,測試時發現退火爐段的張力釋放裝置在失電后沒有縮回,導致停機狀態下,張力釋放裝置失效,無法將張力釋放,此時機組處于失控狀態,各段張力、速度無法協調控制,可能造成爐內斷帶、堆帶等情況;由于各段殘存張力的影響,設備在停機后仍然會以很低的速度運行,入口段、入口活套、清洗段、退火爐、干燥爐無明顯堆帶現象,出口活套、卷取機有明顯堆帶現象。因此,如何避免大量堆帶是優化改造的重點。
一是根據TDC系統死機過程中的數據監控,發現S120系統將發出故障代碼F07220(與主控PLC通訊中斷);在S120系統中參數P2100和P2101分別代表故障代碼以及該故障代碼的系統反應,因此我們將代碼進行了重新設置。二是對自動控制系統優化,針對測試中出現的退火爐張力急劇增大而張力釋放裝置失效的情況,對自動控制系統做出如下調整:三是將張力釋放裝置的控制由TDC主控系統控制改為急停系統控制,通過改造線路,將控制張力釋放裝置升降的氣閥直接連接到急停系統S7-315F的輸出點上。同時在急停程序中增加張力釋放裝置的控制程序塊;四是將原有控制信號和急停信號的輸入點新增至張力釋放裝置控制塊中,并增加延遲動作時間防止因信號干擾而造成誤動作;五是通過將張力釋放裝置功能轉移,使其在TDC系統失效的情況下仍能保證正常工作,及時釋放過大的張力,防止退火爐段因張力過大導致斷帶事故。
通過對急停系統性的改造,雖TDC控制系統故障仍有發生,但急停系統很好的保證了機組在異常狀況下的及時、穩定可靠停車,未造成堆帶和斷帶事故,節約了故障時間,確保了生產的順行。(嚴小斌 簡桂平)