今年以來陜鋼集團軋鋼廠生產準備作業區積極響應公司降本增效號召,立足崗位對軋機軸承消耗大,軋輥車削精度低等難題進行攻關,為助力軋鋼廠各線實現“國內領先,行業領跑”的目標而努力奮斗。
巧改密封,提高壽命降成本
立式軋機非傳動上線軸承座極易進渣進水,造成軸承潤滑污染,降低軸承使用壽命,進而導致在線軋機軸承燒毀,造成誤機影響生產。立式軋機密封先后改造兩次,雖然取得一定的效果,但沒能根本解決軸承進渣、生銹的問題。本次改造是在原有的內置雙道密封基礎上,在迷宮環外圈處加唇口長10cm的水封,冷卻水和氧化渣下落到裙邊后自然甩開,防止水渣進入。 此舉提高了軸承的使用壽命,降低了軸承使用成本,降低了燒軸承誤機時間,年可創效約70萬余元。
妙變數據,助推生產創效益
高線輥環螺紋槽自取消外委內部承擔加工以來,10螺成品架次出口總有彎頭、彎鋼的出現,導致出口夾板磨損嚴重、廢鋼較多。元月份通過與生產廠家對標交流,決定對螺紋加工參數進行調整。但因為每個機床和各條生產線存在差異,照搬過來的參數多次實驗失敗,但是準備作業區屢敗屢戰不斷嘗試,最終決定將螺紋和商標的螺旋升角、銑刀的裝刀角度加大,在線使用實驗效果良好,解決了一直一來比較棘手的問題,為高線10螺產量穩定在4000T以上做出了貢獻,年可創效約100萬余元。
變廢為寶,回收利用再獲益
該作業區有30臺機床每4個月更換齒輪箱潤滑油,每次更換可回收8桶46#抗磨液壓油。原本這些有都將送至廢油庫等待公司統一處理,在分廠大力提倡創新創效降本增效的要求下,準備作業區對內將回收的液壓油用于軋機維修、導衛梁維護的潤滑,數控銑床軋槽的冷卻。對外主動聯系一線將回收的液壓油用于冷床下輪、軸的潤滑。此舉提高油品的利用率,降低了油品消耗指標,年可創效6萬余元。(高曉玲)