面對疫情沖擊給經營生產帶來的疊加影響,首鋼股份堅持問題導向,對標國內外先進企業,做實精益管理,推進成本打開、固廢回吃、增加出鋼量、提高金屬收得率等多項措施落地,噸鋼成本大幅降低,一季度比2019年水平再降低7000多萬元。
傳導壓力,強化降本任務分解落實。首鋼股份面對嚴峻形勢,正確把握,積極做好長期性、復雜性、艱巨性應對困難的準備。堅持向現場要效率,向管理要效益,向精益要成本。煉鋼作業部針對防疫工作的嚴峻形勢,瞄準降本增效任務目標不動搖。針對部分單位職工因疫情防控未能返崗的情況,各級管理人員和廣大一線職工齊心協力、主動“補位”。其間,涌現出許多像俞學成、王占強、郭路召、崔永生、蔡飛、常明等一大批扎根一線,主動奉獻的先進職工代表;涌現出像“舍小家為大家,疫情面前譜寫大義”、連鑄機上的抗“疫”先鋒隊、“守城先鋒隊”等先進典型。
聚焦核心,突出抓好鋼鐵料消耗。鋼鐵料占煉鋼成本的80%,作業部針對降低鋼鐵料消耗制作了詳細的作戰計劃,精準把握鋼鐵料的每一個細微數據。煉鋼成本專業人員加強與相關專業和部門積極配合,實現了600噸磅道與高爐爐下稱的準確對比,做到了鐵水供應的源頭數據管控,并制定專項跟蹤完善方案,一季度鋼鐵料消耗較以往降低8.1千克/噸。煉鋼工藝組專業為了消除疫情造成的廢鋼供應緊張的情況,勇于打破固有思維,克服了IF鋼、硅鋼品種多的限制,增加了內部廢鋼的配吃品種和配吃方式,提高了自產廢鋼的配吃量,一季度配吃自產廢鋼8萬多噸;一季度渣鋼渣鐵共配吃5.9萬噸。圍繞一煉鋼板坯作業區金屬料偏高、鋼包剩鋼量偏大問題,生產技術室、設備管理室、一煉鋼煉鋼、一板坯作業區四方合力,條分縷析,逐一排查和解決各個制約因素。通過系統分析調查鑄機叉臂水平度與剩鋼量的關系,研究不同傾動角度對剩鋼量影響,不斷優化調整鑄機叉臂傾動角度,減少剩鋼量,提高金屬收得率。
做大“蛋糕”,持續提高產線制造能力。一季度,煉鋼作業部通過挖掘設備運行潛力、優化生產組織方案、柔性連澆技術應用,在4號轉爐爐役期間,成功組織第三次“3+1”生產組織模式(一煉鋼3座轉爐+二煉鋼1座轉爐),參戰人員積極克服疫情管控、生產任務重、品種復雜、物流不暢等各種不利因素,日均產量較前次“3+1”大幅增加。同時,為了增加轉爐出鋼量來提高產量,作業部通過對轉爐出鋼工作的管控和激勵,生產技術室煉鋼和成本專業堅持日清日結,通過視頻會議督導崗位完成轉爐目標出鋼量,在相關專業和作業區的共同努力下,先后開展了鋼包減重、增大鋼包容量,攻克了剩鋼量增大、裝入量波動、鋼包凈空小精煉處理困難等多個難題。
精準發力,全員降本形成熱潮。煉鋼作業部在年初提出“背水疫戰、共克時艱”的戰斗口號,引導每一名職工充分發揚首鋼精神,深入開展各種物料的市場化工作,積極搭建優質的供應平臺。作業部還通過成本打開深入挖潛。作業部組織各作業區專業統計每種機物料消耗,由公輔作業區定期公示,根據庫存、現場操作及時調整各種物料的用量、制定和優化各種物料的使用方案,確保每一把鐵鍬、每一把掃帚、每一顆螺栓都做到物盡其用。一煉鋼煉鋼作業區通過積極組織配吃渣鋼、渣鐵,有效降低了入爐金屬料成本。二煉鋼精煉作業區通過一線職工創新創效活動,崗位自主修復真空室密封圈。每月使用量由12根降低到6根,每月節約費用近3萬元;公輔作業區開展除塵灰回吃,一季度除塵灰替代脫硫劑,降低脫硫劑成本70余萬元;設備管理自修備件67項、145件,節約金額104.5萬元,利庫利舊節約費用20萬元,持續開展板坯后部液壓站自主檢修,一季度節資12.9萬元。