一季度以來,陜鋼集團龍鋼公司鐵前系統以奮斗“國內一流 行業領先”總目標為統領,創新實踐高爐“高效冶煉”課題攻關,通過轉變工藝思路、跟蹤原料質量、確保出鐵穩定、落實管理責任等舉措,為生產經營交上優質答卷。
截至3月21日,1#至4#高爐入爐焦比分別為366.33 kg/t、363.91 kg/t、364.59 kg/t、371.02kg/t;利用系數分別為4.25、4.31、3.21、3.07;入爐平均焦比達369.68Kg/tFe,高效冶煉攻關成效顯著。
轉思想,理念創新促優化。對標行業先進指標,堅持樹立“穩定、順行、提產、增效”的生產方針,以入爐焦比、固燃、燒結礦返礦率作為鐵前代表性指標,層層分解壓實指標責任,大膽嘗試高爐“大批重、高負荷、大風量”操作思想,堅持以工藝標準化為操作依據,采取大風量增強爐內中心氣流、大礦批冶煉提高煤氣利用率、高富氧等措施,持續提升高爐冶煉強度,促進關鍵指標持續優化改善。
抓源頭,動態跟蹤保質量。以“一切服務于高爐”為原則,堅持細化物料入倉、配料、燒結、篩分、入爐等各環節工藝質量標準,高爐、燒結工序、機長以上管理人員每日實地查看燒結、球團、焦炭、塊礦質量,堅持每日跟蹤物料質量動態;加強燒結礦低溫粉化實驗數據分析,強化燒結杯實驗對生產指導作用,對焦炭、燒結礦、球團、石灰等物料指標進行日統計、周分析,堅持提供優質爐料,形成“爐外保爐內、爐內保順行、順行促提升”的源頭管理模式。
抓出鐵,長穩久順保穩定。結合原燃料結構,進一步加強爐前生產組織管理,各高爐統一三班生產操作思路,各爐長、工長、班長強化出鐵環節管控,嚴格控制生鐵硅、硫含量,靈活調節裝料制度和布料模式。出鐵實行崗位工、工長、爐長三級確認機制,對出鐵正點率、通鐵量、渣鐵溝維護等指標以及爐前開口機、泥炮等關鍵設備強化動態監督考核,確保高爐出鐵流量穩定、放凈渣鐵,提升高爐整體操作連貫性、延續性和穩定性。
抓評價,落實責任挖潛能。堅持目標導向、問題導向、結果導向,運用爐長、機長、工長評價體系,對高爐爐長設置日產量計劃、焦比、外圍影響、操作系數四大核心評價指標;對高爐冶煉工長設置料批、渣堿、爐溫、鐵次評價指標,堅持每日每班對其進行統計、通報、分析,將月度結果與個人綜合績效、年度評先、星級評定等掛鉤,并進行崗位淘汰,通過以上措施,持續有效挖掘系統管理潛力,不斷釋放創新“紅利”,奮力增強鐵前系統“硬核”競爭力。(吉飛鵬 聶旭)