本報訊(記者吳兆軍 通訊員宋彬)近期以來,河鋼邯鋼煉鐵部一手抓抗擊疫情,一手抓生產經營,尤其在動能管理上,該部制訂了節能降耗措施,并制訂考核制度確保措施嚴格落實,取得了明顯效果。2月份,該部動能消耗費用比公司目標降低了4.15元/噸鐵。
強化動能消耗管理。該部以專業科室理論計算為根據,結合各車間實際生產消耗情況,科學合理分配消耗指標,并建立動能消耗定額管理體系。該部實施動能消耗動態管理,通過能源網系統監控各車間動能消耗變化趨勢,發現異常及時采取措施處理,使動能消耗處于可控狀態。該部落實動能消耗考核機制,完善動能相關考核制度,獎金與動能消耗及成本完成情況直接掛鉤,強化節能降耗意識。
節約用電降低能耗。環保除塵是高爐工序主要耗電設備,是實現節電的主要攻關方向,優化除塵運行方式是降低電能消耗的有效手段。該部優化各高爐兩臺除塵設施的運行方式,出鐵場出鐵時除相關的煙氣捕集點閥門全開外,其它閥門全部關閉,利用變頻調節風機轉速,在能夠滿足爐前環境需求的情況下盡可能降低電機負荷。同時,該部繼續優化煤粉制粉設備,避峰就谷生產,降低用電成本。3臺中速磨在谷段全部運行,料倉料位在早晨8時達到上限,檢修、日常工藝停機放在峰段。
降低煤氣、氮氣、蒸汽消耗。該部要求各高爐嚴格控制熱風爐廢氣溫度,根據高爐實際運行情況,合理配燒高熱值煤氣,實現熱風爐經濟運行,并優化熱風爐燒爐工藝,實現均壓煤氣全部回收,降低煤氣消耗。同時,該部在保證氣密箱運行安全的前提下,控制氣密箱氮氣消耗量,優化三燒車間脫硫脫硝系統操作,降低熱點發生,減少氮氣使用量。在節約蒸汽方面,各高爐嚴格控制冷風加濕蒸汽用量,降低蒸汽使用成本,加強蒸汽使用管理,杜絕蒸汽“跑冒滴漏”等浪費現象。
《中國冶金報》(2020年03月24日 06版六版)