首鋼京唐公司一手抓疫情防控,一手抓經營生產,準確把握客戶需求,強化經營生產意識,高附加值品種鋼生產創出好水平。2月份冷軋鍍鋅外板產量超萬噸,冷軋合格率達到95.88%,超過前期平均水平近四個百分點,新品種鋅鋁鎂產品達到7000多噸,產量再創新高。
強化組織協同保穩定。面對突如其來的疫情,冷軋部積極應對,梳理重點客戶整單交貨情況,以指標管理為抓手,強化生產組織基礎管理,推進生產預排規劃,提高生產組織的預見性和有效性,確保兌現率。崗位人員紛紛返崗值班,分析重難點品種完成情況,加強工序間協同,確保銜接順穩。由于疫情造成道路阻斷,很多備件無法按原計劃送達,對節后檢修造成影響。冷軋部積極組織,查找替換下來的備件,一方面修舊利廢重新使用,一方面聯系咨詢唐山就近的廠家提供備件,在不斷努力下,備件問題逐步解決,確保了檢修質量。
狠抓工藝穩定保質量。冷軋部牢固樹立以客戶為中心的服務理念,強化質量意識,以SPC工藝參數過程管理為抓手,成立以主管副部長為組長的工作小組,實施責任和績效到崗到人。他們動態掌握客戶不同產品的特殊需求,從用戶反饋的質量信息,梳理各產線過程特性、產品特性,不斷強化工藝穩定監控,逐步推進一、二期173項SPC工藝監控項目一貫分析系統數據采集、計算、核實、驗證工作,為減少異常波動,確保產品質量一致性,他們梳理2019年各產線前三位缺陷和客戶抱怨質量缺陷,重難點問題實施滾動式“摘掛牌”解決問題機制。2月份冷軋部綜合降級品率比計劃低0.71%。
釋放新產線潛能穩增利。冷軋部按照公司部署,推進高強鍍鋅、高強酸洗產線達標達效。開展高強鍍鋅線新功能調試,完成退火爐預氧化倉蒸汽模式和空氣模式兩種模式的調試,蒸汽模式具備穩定投用條件。2月份產量超計劃9000多噸,產線原因帶出品率較計劃降低2.84%,較1月份降低了5.18%。充分挖掘新產線設備潛能,完成了極薄規格0.6毫米和極厚規格3.0毫米的拓展,著名品牌車企訂單3.0毫米厚度規格具備正常生產能力,表面質量及產線運行穩定性均優于一期產線,具備小批量生產能力。高強酸洗線測試完成SMCC冷成型鋼,對彩涂外銷品種規格的全覆蓋。