工藝改進 逢山開路
軋鋼廠2#棒線與1#棒線軋線配置不同,在軋制φ20螺紋鋼時,由于中軋少一架軋機,且中軋后冷卻能力與1#棒線相比明顯不足,為保證產品產量和成品質量,軋鋼廠及棒線車間人員討論研究,決定對粗中軋料型進行優化,對鋼坯成分進行改良,最終實現產品質量合格,產量效益得到突破。類似的攻關、改進已經融入日常生產工作中,充分彰顯了軋鋼人越是艱難越向前、開拓創新、補齊短板、牢筑基礎的精神。
設備點檢 細針密縷
生產的有序順行,設備維護是重要保障。車間各工長充分利用車間信息群發布換槽、換輥信息,讓電鉗人員提前做好充足準備,利用停機時間,點檢運行時不能點檢到的設備部位,并解決問題。軋鋼工前后聯動、維修工主動出擊及時消除設備隱患。“2#棒線計劃上午11:00整K1換輥,計劃6分鐘,12:10加熱爐入冷坯,熱坯保證1#棒線生產,維修人員根據停機時間做好檢修準備……”類似的信息在車間信息群內不斷閃現,有計劃的對點檢、檢修等工作進行合理安排,進一步降低設備故障率,保障了生產的高效進行。
疫情防控 真抓實干
自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來,軋鋼廠棒線車間全員各司其職、積極行動,嚴格落實返廠員工信息登記,仔細排查員工是否與疫區人員進行接觸,堅持班前、班后進行兩次體溫測量,工作休息區域勤消毒并做好記錄,對即將返廠人員逐一電話確認休息期間有無與疫區人員接觸,對休假人員要求每日上報體溫等各項有效措施,確保安全生產和疫情防控兩手抓、兩不誤。(李奕文)