對陜鋼集團漢鋼公司煉鋼廠而言,要積極落實公司“節鐵增鋼、降本增效”的生產經營理念,首先要解決的問題是如何縮短冶煉時間,加快生產節奏,提高生產效率。為此,煉鋼廠組織管理人員研究討論可行性方案,決定先從提高轉爐冶煉供氧強度入手,進而縮短吹煉時間。
煉鋼廠積極探討,從生產操作工藝控制、設備裝配提升改造等方面推行新技術。經過詳細的安排部署和充分的準備,煉鋼廠利用元月份系統檢修時間,組織維修人員對1#轉爐氧槍實施了升級改造,并一次性試車成功,各項指標數據完全滿足生產冶煉各項工藝要求,這標志著煉鋼轉爐生產已經順利進入了“快車道”。
轉爐生產使用的原氧槍外管尺寸為Ф273×10mm,內層氧氣管道尺寸為Ф168×5.5mm,平均供氧時間約14分鐘左右,冶煉時間較長。經過技術人員現場的多次觀察和精細策劃,決定將氧槍外管尺寸改為Ф299×10mm,內層氧氣管道尺寸改為Ф180×6mm,對氧槍內外管徑尺寸進行了改造,經測算,供氧強度由原來的3.6 m3/(t*min)可提高至4.0m3/(t*min),符合國家標準要求。從Ф299氧槍試用情況來看,一爐鋼的平均冶煉時間可縮短2-3分鐘,班產增加200噸左右,改造后的氧槍尺寸不僅提高了轉爐冶煉供氧強度,還縮短了轉爐冶煉時間,為元月份“開門紅”目標任務的實現提供了堅實的保障。
Ф299氧槍的投入使用,為煉鋼廠生產效率提升奠定了基礎,后續,煉鋼廠將通過“走出去、引進來”的管理思路,積極與同行業同類型對標學習,總結、吸收先進技術和管理經驗,讓冶煉革新、產量提升這輛列車平穩馳騁。(王松 李根)