φ16螺紋鋼原工藝為三切分,最高軋制速度13m/s,從速度方面提產增效難度較大,為進一步發揮該規格優勢,達到降本增效目的,公司決定實施φ16螺紋鋼四切分改造,在補足短板的同時發揮優勢。為確保此次改造成功,軋鋼廠多次召開專題會議,通過對壓縮比、電機負荷等參數進行反復核算,優化精軋孔型,最終形成了試軋方案。軋鋼廠棒線車間嚴格按照方案要求,組織培訓人員,明確任務分工,確認設備及工藝參數,14日試軋一舉獲得成功。經初步估算,四切分改造后,Φ16螺紋鋼產能比原設計產能提高約12%,同樣軋制時間月產可增加3000噸以上,年可創效350萬元以上。
當前,軋鋼廠已提前一個月完成了今年所有的工藝改造項目,Φ16螺紋鋼四切分改造項目是最后一個切分工藝技改項目。2019年,軋鋼廠充分發揮專業委員會優勢,聚集專業人才、聚焦生產難點,發揮專業特長,在理論研究、實踐經驗總結、成果轉化等方面成果顯著,較好的將技能型與技術型人才聯系在了一起,為集團、公司實現高質量、深挖內涵式發展貢獻了軋鋼力量。(王小東 許 棟)