為進一步降低生產成本,提高企業生產效益,陜鋼龍鋼公司軋鋼廠高線作業區根據生產狀況,引領全員主動出擊,深挖內潛,多措并舉助力生產降本增效。
于細節處抓效益
該單位加熱爐區域從煤氣消耗入手,強調人員操作嚴格落實“三勤”制度,根據工藝要求將三段式加熱空燃比例調節在規定范圍。同時,提出將引風排煙溫度控制在合理區間,實現對燃料的充分預熱,利于燃料充分燃燒。經統計,加熱爐煤氣消耗從7月的平均183m3/t下降至目前的170m3/t。
變廢為寶節成本
該單位處處念好“節約經”,將舊裝備、舊材料、舊零件充分回收利用,努力降低生產成本。針對加熱爐換向氣杯漏氣導致換向延遲的問題,該單位人員從往常檢修置換的廢舊備件中拆卸氣杯進行再利用。針對煤氣調節閥因溫度過高而失靈的問題,使得更換頻次增加,作業人員對煤氣調節閥進行了改造,在調節閥的上端鉆出小孔,將氮氣充入煤氣調節閥內部,起到冷卻內部元件的作用,既確保了遠程自動化控制,又延長了調節閥的使用周期,使得其他下線調節閥也能二次使用。此兩項改造年可節約費用兩萬余元。
杜絕浪費不留死角
節能減排是科學發展的必經之路,該單位制定了詳細的節能降耗制度,倡導每位員工從點滴做起,杜絕浪費。根據生產需求,及時控制生產消耗的水、電、油、氣資源,杜絕“長明燈,長流水,設備空負荷運轉”等浪費現象。正所謂不積跬步無以至千里,不積小流無以成江海。全員參與,以積極的態度、節約的意識投入到日常工作中,為企業降本增效及可持續發展貢獻綿薄之力。