小暑剛過,高溫已至,鋼鐵行業又迎來了最難熬的“夏老虎”。陜鋼龍鋼公司煉鋼廠設備管理踐行“大平穩出大效益”理念,在維修班組廣泛征集“金點子”,通過集體討論、找措施、提合理化建議等方式,為設備烹飪“安全降本餐”。
“冷卻”改造使設備清涼一夏。連鑄機機架處于高溫區域,加之夏季溫度會再次升高,高溫會嚴重影響機架的使用壽命及其各種管路接頭密封件效果,使設備的潛在隱患加大。連鑄維修老區班組彭方寶帶領維修人未雨綢繆,根據現場情況制定方案,在拉矯水管處分出2路支流,連接處用金屬軟管連接并增加控制流量的球閥,分別將2根不銹鋼管放置在兩排拉矯機架上方,每個流都分出支口對拉矯機外部進行冷卻。使用后,設備故障明顯降低,月可節約備件費用1.8萬元。
“優化”改造向精細要效益。4#低壓配電室為煉鋼老區4#轉爐、4#連鑄機、4期余熱鍋爐、4#混鐵爐、2#化驗室等重要設備提供電源,供配電系統的穩定對于整個煉鋼生產系統尤為關鍵。但在生產過程中,因電網電壓短時大幅度波動(即閃變)、系統失壓造成設備突然斷電,生產中斷,對安全生產造成威脅。電氣創新工作室馮建斌大師帶領他的團隊,通過拆除進線斷路器欠壓脫扣器,避免因斷路器檢測到線路瞬時欠電壓脫扣跳閘;安裝斷電自動保護裝置,實時監控電網運行狀態;從兩端進線斷路器上火取兩路電源,敷設控制電纜到進線斷路器啟動按鈕,并取進線斷路器常開觸點,檢測斷路器狀態。這樣,在電壓波動時,如果設備因電壓波動停機且在裝置的允許時間內,電壓又恢復正常,則裝置可按照順序把閃停的設備依次啟動起來;如果電壓恢復時,超過工藝允許的電機啟動時間,則裝置將不會再對現場電機啟動并給出報警信號,且不影響現場設備的正常運行,年可創效27.5萬余元。