本報訊(記者吳兆軍 通訊員劉明婕)今年初以來,河鋼集團邯鋼邯寶煉鋼廠匯聚職工智慧,強化能源管理和設備升級改造,效果顯著。目前,該廠鋼包修砌和烘烤次數同比減少40%,每次烘烤可節約焦爐煤氣38400立方米。
該廠進一步梳理生產節奏和鋼包周轉的調控,要求煤氣消耗日結日清,降低烤包、烤爐煤氣消耗。該廠通過持續跟進生產狀態,合理調整備用待上線鋼包和新砌筑鋼包的烘烤計劃,細化上線時間標準和新鋼包大、中、小修的烘烤配比。該廠根據烘烤火勢的需要調整烘烤開始時間,做到每天對消耗情況進行統計分析,實時掌控。同時,該廠將“雙胞胎”透氣磚鋼包全部投入生產使用,減少鋼包下線次數,從工藝方面減少烘烤器使用頻次。目前,該廠鋼包修砌和烘烤次數同比減少40%。該廠完善了RH真空槽烘烤制度,使用處理位次數在65爐以上的浸漬管進行待機位真空槽烘烤,減少真空槽異常下線,每次烘烤可節約3天烘烤時間,節約焦爐煤氣38400立方米。
該廠借鑒標桿單位先進的操作方法和操作理念,完善轉爐操作制度,提高生產運行人員的節能降耗及環保意識,通過標準化操作,堅決杜絕轉爐出現煙塵外溢現象,積極構建均衡、穩定、高效的生產秩序,在降低生產成本的同時保持現場清潔生產。與此同時,該廠還利用新技術對轉爐裙罩進行升級,準確控制煙道降罩時間,有效防止冶煉過程中煙氣外溢。此舉不僅提升了轉爐煙氣熱值和煤氣回收量,還有效提升了環保效果。7月份,該廠噸鋼煤氣回收量達到145.53立方米,環比提高了2.38立方米,達到國內同行業領先水平。
《中國冶金報》(2023年08月18日 03版三版)