本報通訊員 金梅
晚秋時節,水鋼博宏公司冷料廠鑄造車間烘罐區,廠房外墻粉刷一新,綠樹花香環繞,作業現場干凈整潔,智能烘罐系統高效運行?!白院婀迏^智能化改造升級以來,人工改智能、舊貌換新顏,運行效果良好。”該公司鑄造車間副主任黃云凱高興地說。
烘罐區主要承擔該公司90噸、65噸鐵水罐大、中、小修后的烘烤任務,是生產流程中不可缺少的重要環節之一。烘罐區烘烤鐵水罐采用的熱源是高爐煤氣和焦爐煤氣,由于煤氣設施均為人工現場手動操作,人員須進入煤氣區域進行點火、煤氣閥門開關調節、烘烤器蓋的升降及煤氣切斷、風量調節等系列操作,增加了職工與煤氣接觸的時間和頻次,給職工和生產帶來安全隱患。
烘罐區結合精益TPM管理,推進安全工廠、綠色工廠、智能工廠融為一體的改造工作,先后完成鐵水罐烘罐系統自動化改造、中控室智能控制和現場環境綠化美化等,實現從煤氣點火、烘罐時間控制、大小調節、熄火裝置等智能操作,大大提升了作業區的管理效能。
改造前,烘罐區操作人員對鐵水罐進行點火烘烤時,需要2個人工作1小時才能完成點火任;改造后,利用智能操作僅需1個人工作30分鐘就能完成點火任務,人力投入得到減少,大大縮短了時間成本。此外,烘罐區為防止非作業人員進入烘烤區域,此次改造還在廠房柱間安裝隔離網、配置門禁鎖,使非權限人員無法進入煤氣區域,進一步消除區域安全隱患,實現安全本質化。
“以前,烘烤一個罐,烘烤時間和煤氣熄火都是由員工憑經驗進行再熄火;現在,可直接在系統里設定時間自動熄火,避免長明火開啟,浪費煤氣流量?!秉S云凱說。
改造中,該廠還因地制宜在烘罐區增設綠化面積400余平方米,栽種綠色植物100余株,廠區綠化率由20%提升到75%。
“鐵水罐烘烤由傳統操作到智能化運行,全面提升了運營效能;下一步再進行升級,實現烘罐區域無人值守工作。”該公司總經理鄭德榮說。
《中國冶金報》(2022年10月20日 08版八版)