本報通訊員 肖紅琴
今年下半年以來,攀枝花鋼城集團有限公司廢舊物資分公司鐵粉車間職工齊心協力,緊盯設備難點,突出“創新賦能”,努力把工作中的難點變成效益點,有效解決了諸多難題,使老設備重新煥發生機。
給分離機穿“護甲”
該公司鐵粉車間的主體設備分離機,是對鐵粉進行分離和沉淀的專用設備。該設備由于24小時超負荷運轉,常常導致中軸斷裂,修好后不到一個月的時間又會斷裂,反復修、反復斷。
為了徹底解決這個問題,該車間職工仔細拆解分離機,認真分析,最終發現了原因。原來,分離機的中軸是由6個“抱箍”組成,設備在運轉時,作為緊固件的“抱箍”因長期受到拉力作用而發生彎曲變形,產生裂紋直至斷開,最終使中軸發生斷裂。
問題找到了,職工們積極施策。為了節省備件費用、降低生產成本,該車間職工決定自行修復。他們用寬為70毫米的角鋼加固在中軸的中間部位,為保證焊接質量,又采用耐磨、耐高溫的焊條進行焊接。過去一個月就會斷的中軸,目前在該車間已經用了3個月之久,并還在繼續使用中,散發著改裝后的新活力。
給吊車安“自動門”
該公司鐵粉車間有1臺吊車,職工在進入吊車操作區域時,需經過一道鐵門。過去,這道鐵門是用插銷來關閉的,不僅不好對位,而且由于吊車的運轉,會使門栓自動脫離,造成門自動打開。吊車距離地面足足有12米,如果門栓自行脫落從上面掉下來,砸到行人或設備的后果不堪設想。
為此,職工們分析情況,制訂措施,對這道鐵門進行技術改造。職工們利用舊軸承的外圈做了兩個自動鎖裝置,一個固定在鐵門框上,另一個固定在鐵門上。當兩個裝置的距離超過軸承外圈直徑時,門上圓環會立即碰觸到鐵門框上的長方形槽子,鐵門立即卡死,有效地消除了安全隱患。
給設備制作保養及更換周期表
該公司鐵粉車間設備眾多,且老化問題嚴重。該車間職工們經過長期的實踐和摸索,再結合車間生產實際,在檢修班的大黑板上制作了一份詳細的設備保養及更換周期表。這個表上詳細標注了設備保養時間,什么時間打黃油、加水、更換皮帶一目了然。
設備什么時候需要檢查、更換,職工們都直接在表上標注出來了。比如說分級機尾軸更換周期為30天,時間一到,職工們就會主動去測量尾軸尺寸,達到磨損程度,及時更換,有效解決了設備故障多的問題,確保了設備的長周期運轉。
隨著設備使用壽命的延長,設備保養及更換周期表在降低職工勞動強度的同時,也降低了車間的成本,提高了鐵粉的生產效率,為該公司提產增效提供了有力的保障。