本報訊(記者劉玉紅 通訊員崔雙斌)“從退火作業區罩退工序的能源消耗指標看,3月份罩退工序天然氣消耗同比下降2.02元/噸鋼,氮氣和氫氣消耗分別同比下降0.56元/噸鋼和0.34元/噸鋼?!?月29日,在河鋼衡板板業事業部的生產調度會上,傳來了退火作業區乙班作業長馬彥峰振奮的聲音。
2022年第一季度以來,該部緊緊圍繞降本工作,通過對標行業先進企業,進一步優化環保能源介質的消耗量,為罩退工序降本創造良好的條件。該部攻關團隊圍繞BA材流程產品的加熱升溫時間、天然氣用量、氮氣吹掃和氫氣流量等重點指標進行了反復探索。該團隊根據加熱曲線收集數據,發現個別爐臺在加熱升溫段,正常情況下需要加熱6小時就可以達到450攝氏度,但個別爐臺需要加熱8小時才能達到450攝氏度,會出現升溫延時的情況;而此時的氫氣仍然按正常流量補入,因而造成了浪費。經過不斷地研究與實踐,該團隊對天然氣過濾裝置和旋轉不靈活的控制閥進行了維護和升級,同時對PLC程序中的過程變量進行了優化和動態補償,經過一段時間的運行,徹底解決了超溫延時、能源介質浪費的問題。
在保證安全的前提下,該團隊還縮短了氮氣二次吹掃時間,由原來的吹掃20分鐘改為吹掃15分鐘;在保證產品質量的情況下,還將氫氣流量由10立方米/小時降為9立方米/小時,進一步降低了能源介質的消耗。
“近期,我們對BA材流程產品的生產設備進行了技術升級改造,制造成本同比下降約25元/噸鋼,環保效益得到提升?!痹摬考夹g科科長趙奇山說。
《中國冶金報》(2022年4月21日 08版八版)