本報通訊員 史麗敏
活性塊灰氧化鈣含量窄區間進線率,從2月20日的17.84%提升至10月20日的64.90%,該數據記錄了首鋼長鋼熔劑廠以指標提升為抓手,以服務下道工序為宗旨,攻堅克難,為全力煉好鋼提供保障。
煉好鋼首先要煉好渣,原料是煉鋼的基礎,好的原料能極大地提高煉鋼的效率以及鋼水的質量?;钚允沂且环N優質的輕燒石灰,主要成分為氧化鈣,氧化鈣含量的穩定性直接影響煉鋼造渣效果:一方面,氧化鈣可以在短時間內快速和鋼水相熔,是氧氣頂吹轉爐煉鋼中用量最多的造渣材料;另一方面,為煉鋼提供生產之“鈣”可以降低石灰粉末率,減少石灰消耗,從而降低鋼鐵料消耗,同時加快成渣速度,達到較好的脫硫、脫磷效果。據測算,每降低渣料消耗1千克/噸,鋼鐵料消耗降低約0.20千克/噸。
長期以來,影響該廠氧化鈣穩定性的關鍵因素是:常規氧化鈣含量檢測流程多,結果出具較慢,當生產波動或受外界影響時,不能根據產品質量及時進行調節,工藝控制滯后,導致活性石灰氧化鈣含量波動較大。
為了從思想上引導干部職工,該廠結合公司開展的“學巴鋼經驗,促指標提升”活動,在全體職工中開展“做有追求的職工,做有追求的企業”討論活動,引導干部職工樹立服務意識,從源頭上為煉鋼提供生產之“鈣”。他們積極借鑒“全員生產維修”的管理方式,以全員參與為目的,在營造氛圍上狠下功夫。該廠組織關鍵崗位人員進行技能競賽,提高職工目測活性塊灰氧化鈣含量的能力,為早調、勤調、微調奠定了基礎。
為提高活性塊灰氧化鈣含量窄區間進線率,熔劑廠多次召開專題會議,從原料、煤氣、風量、工藝控制、成品存儲等方面進行了全面分析討論,并制訂了控制措施。
考慮到原料石灰石與成品活性塊灰的顏色存在明顯差異,可通過對活性塊灰的表面現象進行分析判斷,但在日常操作中,該廠崗位人員對活性塊灰氧化鈣含量采用目測方式,結果參差不齊。如何能減少經驗判斷,尋求更加科學合理的方法來準確判斷活性塊灰氧化鈣含量,起到對工藝調控的指導作用?
該廠技術人員在破解難題的過程中,想到同為無機非金屬領域的水泥行業也用回轉窯進行熟料煅燒,于是了解到水泥熟料有“立升重”這個重要指標,用“升重筒”測量每升的熟料重量來評判熟料的質量?;钚允沂窃鲜沂涍^煅燒生成的,整個過程中物料體積不會發生變化,但質量卻變輕了約44%??紤]到這個差異點,該廠技術人員認為水泥行業的“升重筒”做法有很大的借鑒價值,隨即購置了取樣桶和掛鉤稱,進行活性塊灰的“升重桶”試驗。
該廠技術人員取粒度均勻(20毫米~40毫米)的活性塊灰若干,置于固定容量的“立升重”桶內,用鐵尺將高出桶口的塊灰刮掉,使其達到與“立升重”桶的表面水平,然后稱量。他們通過多次稱量出的塊灰質量,比對每次對活性塊灰取樣化驗氧化鈣含量的數據,得出活性塊灰氧化鈣含量所對應的“立升重”范圍。
該廠技術人員經過一個多月的稱量試驗和質監站化驗結果比對,總結出活性塊灰氧化鈣在88%~90%區間的標準桶重量約為2.7千克~2.9千克,操作人員通過稱量標準桶活性塊灰的重量來判斷氧化鈣的含量,從而對工藝進行調節。該實驗為活性塊灰氧化鈣含量提供了數據參考和科學依據,具有較高的實用價值。
為鞏固攻關成果,保證已經實現的指標不降低、已經達到的水平不后退、已經取得的成績不喪失,該廠結合前期試驗和生產情況,擬定了《回轉窯活性塊灰氧化鈣含量作業指導書》,還將繼續密切跟蹤實際生產情況,不斷修訂完善作業指導書,進一步規范套筒窯和豎窯工藝操作。
《中國冶金報》(2021年11月11日 08版八版)