本報訊(記者吳兆軍 通訊員蘇文博 劉興)10月29日,河鋼邯鋼邯寶能源中心熱電車間機器發出隆隆的聲音。“通過職工自主創新,對干熄焦發電凝汽器清洗操作程序進行優化,有效解決了清洗發電機組凝汽器需要停機的問題,每次可減少機組停機時間約70小時;對凝汽器清洗,每年大約需要3次,可減少機組停機時間約210小時,將多發電250萬千瓦時?!闭f起職工自主創新取得的成果,該車間主任劉猛難掩心中的喜悅。
據了解,真空指標是考核干熄焦發電機組發電效率的關鍵指標,真空的高低會對機組的發電效率產生影響,因此需要定期停機對凝汽器進行清洗,保證機組的高效運行。但是,該方法不利于發電機組的長周期運轉,一定程度上會影響整個公司的生產狀況。
為解決該問題,該車間職工一起出主意、想辦法,持續探索清洗方法。他們經過多次模擬、試驗、調整后,決定把1號發電機組的負荷轉移到2號發電機組上,讓2號發電機組繼續保持高負荷運行,把1號機組的半側凝汽器先進行切除、放水,等待干燥后,再用水槍清理換熱管道上的污垢,將清理完的一側重新投入運行,再繼續清理另一側。同時,2號發電機組也采用同樣的方法進行清理。
《中國冶金報》(2021年11月11日 08版八版)