本報訊 6月份,河鋼舞鋼實業公司累計處理鋼渣3萬余噸,回收供應含鐵物資超萬噸,含鐵物資回收量較鋼渣棒磨項目投產前翻了一番,成功實現“河鋼舞鋼公司含鐵物資充分回收利用”的目標;處理除塵灰14000余噸,供應全鐵品位在55%以上的高鐵料11560噸,達到歷史較高水平;外銷尾渣2.9萬噸,金屬鐵含量穩定在1.6%以下,遠低于2%的行業標準,處于國內領先水平。
該公司固體廢物處理呈現出“含鐵物資供應量、外銷固廢含鐵量一升一降”“固廢處理快進快出”的新格局,為河鋼舞鋼增收創效、節能降耗和減輕環保壓力作出了積極貢獻。
作為河鋼舞鋼固體廢物綜合利用的主體單位,該公司始終將變廢為寶、提升含鐵物資回收量、降低外銷固廢含鐵量作為發展循環經濟的工作重心。該公司利用現有的回轉窯和新建的鋼渣棒磨生產線,對除塵灰、鋼渣等固體廢物中的含鐵物資進行回收利用?;剞D窯生產持續保持穩定,新建成的國內先進的棒磨生產線于3月12日投產,在短時間內就實現了順產、達產。
近年來,為將河鋼舞鋼產生的鋼渣徹底進行處理,同時解決尾渣含鐵量偏高等問題,河鋼舞鋼實業公司立足自身,積極考察學習同行業在鋼渣處理方面的先進理念和工藝。經多方論證,在經營資金極為緊張的情況下,該公司投資800余萬元,以原鋼渣破碎生產線為基礎,投用了一條國內先進、行業一流的鋼渣棒磨生產線,對顎式破碎分選后的尾渣進行再破碎、再磁選、再回收,實現了回收品位和回收率的雙提升。該公司鐵沫的全鐵含量穩定在58%以上,豆鋼的全鐵含量穩定在85%以上,遠高于河鋼舞鋼煉鐵生產工藝所要求的全鐵含量50%以上的標準。該公司以每月處理鋼渣4萬噸為參照并刨除分選廢鋼供應量,僅棒磨生產線的含鐵物資產出率就可保持在15%~18%,處于行業先進水平。通過對鋼渣中含鐵物資的高質量回收利用,河鋼舞鋼一方面降低了生產成本,另一方面也相應降低了能源消耗,達到了節能環保的目的。在回轉窯的生產組織上,該公司緊貼生產實際,不斷優化能源配比,確保高鐵料品質穩定,成為供應煉鐵生產的重要雜料。
河鋼舞鋼實業公司在抓好含鐵物資回收利用的同時,以“場光地凈”為準則,積極拓展尾渣、白渣外銷渠道,實現了外向型業務的再提升。棒磨項目投產后,該公司對尾渣進行再次破碎磁選,使含鐵物資回收率增高,外銷尾渣中的金屬鐵含量直接降至1.6%以下,顆粒也變得更細、更小,但問題接踵而來——尾渣利用受到一定的限制,如何實現新型尾渣的多領域大量銷售?該公司干部職工經過一番頭腦風暴后,決定以市場為導向,帶上樣品和化驗單,積極聯系周邊縣市的水泥廠、商砼站和高速公路建筑單位,拓展銷售渠道,并與相關企業建立起戰略合作伙伴關系,實現了規模化銷售。通過一段時間使用,下游商家對這種品質穩定、價位合適的建筑原料贊不絕口。為減輕市場波動對尾渣外銷價格的影響,該公司與大客戶建立了“鎖定價格”“定期議價”的合作模式,最大限度保障了公司利益。
隨著河鋼舞鋼產能的進一步釋放和生產節奏的加快,煉鐵、煉鋼系統穩產高產已成為常態,“快進快出”成為鋼渣處理的新名詞、新標準、新要求。河鋼舞鋼實業公司以大局為重,將高效組織生產、助力河鋼舞鋼綠色環保生產、確保環保不出任何問題牢牢抓在手中,將責任扛在肩上,組織生產骨干全流程學習掌握新的生產工藝,加大設備點檢維護頻度和重點部位排查力度,最大限度降低非計劃停止作業時間,確保生產穩定順行。從近兩個月的產量來看,該公司實際生產量已超出設計生產能力,完全可滿足鋼渣處理需求。該公司還對鋼渣破碎線進行了升級擴展,進一步提升原渣儲存和分選能力,為河鋼舞鋼節能環保助力。 (董潔)
《中國冶金報》(2021年7月22日 08版八版)