本報訊 1月25日上午9時,隨著河鋼舞鋼煉鐵廠原料作業區現場管理人員的一聲令下,該作業區投用的卸車“神器”——翻車機帶著一節火車焦炭緩緩翻轉,焦炭卸入礦槽,并通過膠帶機流程直接送入高爐焦炭倉。
翻車機建設項目是該公司實現環境保護和降本增效的重要舉措。之前,由于該公司鏈斗卸車機的工作能力有限,焦炭和燃煤在火車受礦槽需要用挖掘機接卸之后,再由汽車倒運進入原料場,途中會造成焦炭和燃煤拋灑的問題,而且焦炭在二次卸車過程中的碾壓也進一步提高煉鐵生產成本。因此,推動翻車機項目并早日投用,對該公司強化節能環保工作有著重要的意義。
2020年12月份,該公司完成翻車機的主體設備安裝并進入調試階段以來,積極與翻車機建設施工單位緊密配合,對設計中存的問題進行仔細梳理,并逐一進行消缺。在重載調試階段,該廠嚴格落實各項安全、質量、進度管控措施,實行24小時現場管理。該廠原料作業區專門抽調電氣專業人員在現場作業,對卸車控制程序、皮帶控制系統、翻車機本體等在調試過程中出現的問題進行集中處理,并對每個項目明確負責人與施工方進行對接,確保按照時間節點完成調試任務。
該廠原料作業區作業長張浩介紹,現階段對投用的翻車機調試工作主要是針對煤、焦的卸車調試,后期還將進行礦粉卸車的調試工作;在通過驗收以后,翻車機的卸車量可以達到160車/天以上。在調試過程中,原料作業區設備管理人員積極克服室外露天作業寒冷等不利因素,累計完成消缺項目達到30余項,為該設備的早日投產作出了積極貢獻。 (董潔)
《中國冶金報》(2021年2月25日 08版八版)