本報通訊員 陳瑞娟 侯艷懷
2019年,河鋼唐鋼高強汽車板有限公司深入貫徹落實環保法律法規,按照可持續發展和循環經濟的理念,堅持預防為主、防治結合。以“節能降本”精細化管理為基礎,不斷深化環境保護的工作內涵,為實現全面達標排放提供了有力支持。
制訂改善對策 強化環保治理
“2019年11月份,公司退火爐噸鋼煤耗已降低至38.69m3/t,同比下降39.4%,煤耗不僅達到了同行業先進水平,同時又實現了國內超低排放標準。”2019年12月18日,在該公司成本分析會上,設備科科長王海濱匯報著工作。
2019年初以來,該公司秉承“生產為用戶、產就高效率”理念,以強化環保、降低成本為出發點,從技術參數、工藝控制、設備狀態、操作等方面進行改進、細化和完善,不斷優化退火爐空燃比,使各類污染物排放量達到國內超低排放標準。
退火爐是冷軋鋼帶再結晶退火的設備,也是后處理生產線的耗能大戶。該公司共有4座大型立式退火爐,采用全輻射管加熱,燒嘴選用低氮氧化物燒嘴,在生產效率最高時,氮氧化物排放最高。為了降低各類污染物排放量,該公司組成以主管廠長牽頭,設備科、生產技術科、點檢作業區、生產作業區等成員單位參與的攻關課題組,根據責任分工,各成員單位分別開展數據收集與分析、現狀調查、原因分析、措施制訂、效果驗證等工作。該公司技術員深入現場,根據各退火爐操作人員實時反饋煙氣排放、退火爐運行情況,與操作人員一起討論工藝操作調整方案,同時收集大量運行及排放數據,制訂改善對策,最終形成操作規程。該公司設備室制訂《退火爐煙氣在線監測管理辦法》,多次組織職工對煙氣平臺、記錄表進行培訓,定期檢查各作業區煙氣排放制度的執行情況;生產技術室根據點檢站對各退火爐燒嘴尾氣含氧量、CO含量等參數的監測情況,與點檢作業區,對上百個燒嘴進行全面檢查,逐個測量煙氣成分,逐級調整空燃比,并更改控制程序,將以往的控制精度從0.1提高到0.01,經過多次嘗試和驗證,成功確定了最優空燃比,有效降低了噸鋼煤耗,使各類污染物排放量降低到3%。
加強危廢物管控保環保
在日益嚴峻的環境形勢下,該公司將各類環保問題深度治理、及時治理,對危害環境的危廢物加強管控,為綠色發展筑牢屏障。
為了降低危廢物的產出,該公司酸軋作業區通過與軋制油廠家多次現場試驗,優化酸軋乳化液配方,采取靜置分層處置等措施,降低酸軋廢乳化液的產生量,預計年減少廢乳化液產生量150噸。該公司制訂危廢物回收、轉運管理方法,嚴格執行環保法律法規,持續關注危廢物的合規處置。廢酸全部由該公司酸再生站合法自行利用,其他所有危廢物由該公司能源環保部委托有資質單位負責回收利用,全年處置廢乳化液496.58噸、含酸堿污泥186.16噸、廢礦物油44.54噸、含鉻廢液11.08噸、含油廢棄物24.04噸。該公司還投資180余萬元,完成危廢物智能監控體系企業端建設工作,新建危廢智能監管平臺、危廢處理全過程視頻監控系統、危廢電子秤及標簽系統、智能地磅、酸罐液位計系統等多項子系統,實現危廢物轉運可防可控,并與唐山市、河北省危廢平臺聯網,杜絕了危廢物非法轉移,避免因危廢物違法處置造成的環境污染事故發生。
強化管理制度助環保
該公司認真貫徹執行環境管理體系標準,組織完成環保外審資料準備,修訂12部環保作業文件,相關標準17部,通過了北京國金衡信認證有限公司環境保護外部審核。該公司通過對環境管理體系進行有計劃的評審,進一步提高了職工的環保工作的執行標準,為達到環保標準打牢基礎。
為了實現環保管理體系落地,該公司對各級職工進行環保知識培訓?!巴ㄟ^多次環保知識培訓,使我掌握了環保日常管理的相關知識,懂得了環境對人類生存的重要性,增強了自身的環保意識,提高了對環境污染治理的自覺性?!痹摴舅嵩偕a線職工說。
該公司還通過環境管理體系的監督檢查,加強職工嚴格執行崗位點檢和專業點檢標準,對檢查中發現的問題及時整改,確保環保設備穩定運行。同時,該公司規范環保管理制度,嚴格執行能源管理規定,本著“一崗雙責、黨政同責”的原則,嚴密劃分各級管理職責,落實考核制度,使公司各部門的環保管理工作更加規范和有章可循。
環境管理體系的建立與實施,取得較好的環境績效。2019年11月份,經專業檢測公司監測,該公司實現了全部達標排放,危廢物綜合處理率100%;煙氣排放抽樣合格率100%;廢水綜合處理率100%,實現環境效益、經濟效益、社會效益的和諧統一。
(《中國冶金報》2020年01月09日 08版八版)