今年第3季度,陜鋼龍鋼公司能源管控中心不斷增強創新意識,緊盯每一個創效點,在小改小革中“掘金淘寶”,在攻堅克難中提高技能,群策群力,讓一個個技術改造“金點子”變成降本增效“金豆子”。
管道改造 節能降耗
節能降耗是龍鋼公司職工堅持想、持續干的關鍵事。他們推行全員“ 慧”算賬、算明白賬、算精細賬。9月份,他們在450m2燒結機尾布袋除塵管道上開孔,焊接了一根直徑0.3 米、長度5 米的管道,作為大灰倉的二次除塵管,代替了點式除塵器。經現場測量、數據對比,不但大幅改善了除塵效果,而且年可節電2.6 萬千瓦時,降低壓縮空氣消耗29 萬立方米,減少布袋更換費用2000余元,降本增效成果顯著。“自從安裝了二次除塵管道,設備運行的穩定性明顯提高,各項參數均在經濟運行區間,達到了預期改造目標。”該單位除塵班班長張鳳說道。
一鍵聯動 高效省力
長期以來,龍鋼公司5#高爐的爐后倉頂除塵器都在其頂層開、停機,修改反吹系統參數等操作時,勞動強度高、工作效率低。對此,電工班班長梁凱凱結合崗位實際情況,開啟自主改造,通過敷設電纜、增加遠程控制回路和線路試驗測試,將原來的現場手動操作改為遠程電腦一鍵聯動模式。這項改造減輕了人員勞動強度,使設備操作更高效,進一步助推除塵器能耗降低、效率提升,為降本增效工作添磚加瓦。
供氣優化 掘金有道
“全面科學管控能源,持續優化提升能效。”圍繞這樣的節能工作思路,龍鋼公司不斷強化節能管理,通過設備改造和工藝優化降成本、增效益。
針對反吹系統脈沖閥內漏、氣源直排,經常出現濾袋不反吹、除塵器壓差高的問題,龍鋼維修達人趙海文和工友們集思廣益,將可行性強的“金點子”付諸實踐。他們將氣包普通閥門改造為氣動閥門,與反吹提升閥同步運行,實現反吹氣包在運行時連續充氣,反吹結束后自動切斷氣源。此舉節約了壓縮空氣消耗,反吹系統運行穩定良好,每日可節約能源費用5000余元。
“這次設備‘脫胎換骨術’,成功解決了除塵器故障,供氣工藝達到了優化目的,效果杠杠的。”大家都對這次設備改造的成效贊不絕口。(吉小玉)