2023年末,陜鋼龍鋼公司能源保供團隊知壓承壓、知難而進,不斷總結保供經驗,集聚能效優勢,在節能降耗方面不斷取得良好效果。
該公司靈活運用“先算再干,邊干邊算”的算賬經營理念,在供發電系統深入推進“技術+管理”的調控模式,實現系統經濟運行、節支創效。該公司制訂發電攻關方案及勞動競賽目標,嚴格執行落實攻關方案,按照“分級盯控、過程管控、結果把控”的原則,扎實推進“避峰用電,迎峰發電”工作,持續做好日常最大需量攻關和電力負荷側調峰用電,及時對接主線單位生產工藝調整,發揮煤氣柜儲能作用,實現高效煤氣發電機組在峰值時段滿發多發,確保發電指標提升。截至目前,該公司自供電比例同比增長5.33%,日均發電量同比提升27.84萬千瓦時。
該公司對外積極對標找差,不斷拓展轉爐煤氣外售渠道,提前做好管網和附屬設施檢查維護工作;對內主動作為,發揮專業維修團隊作用,先后完成6 個煤氣管網的改造工作,節約外委費用3 萬元。同時,該公司以設備革新促進煤氣保供效益提升,通過實施煤氣柜互聯互通技術改造,取得了檢修安全和經濟效益雙豐收,創效近百萬元。針對噸鋼壓縮空氣電耗偏高的問題,該公司持續深挖空壓工藝降本點,對現有供氣模式進行調控,實施錯峰用氣,日節約費用約2萬元,噸鋼壓縮空氣消耗同比降低3.7 立方米。
針對水系統保供的短板和瓶頸問題,該公司廣開水源,積極優化用水結構,以水質提升、分級利用為抓手,持續推進中水回用;自主完成超濾供水管道改造,增加超濾供水量,全面提升脫鹽水穩定保供能力,降低系統保供風險,實現回用水、脫鹽水、中水等水質階梯利用。該公司利用現有雨水涵洞、雨水池進行蓄水,自主敷設管道,在4 號高爐渣池推進濃鹽水利用項目,創效29 萬元。截至目前,該公司共回收中水100 余萬立方米,噸鋼耗新水同比降低0.15 立方米。
該公司積極實施節能技改項目,采取日匯總、周總結、月通報等方式,嚴把項目進度,做好投運后期管理,實現技術管理雙輪驅動節能降耗。2023年以來,該公司先后實施了燒結主抽風機、除塵風機、脫硫加熱爐等節能改造項目,脫硫成本較計劃指標下降0.59 元/噸;通過不斷實驗摸索,對塔底負壓、引風機風門開度、入塔風量、循環風量等工藝參數進行調整優化,三套脫硫系統噸礦綜合電耗同比下降0.48 千瓦時。(賈育紅)