轉爐蒸汽泵是保障煉鋼生產穩定順行中的重要設備,由于長期處于高溫環境,加之使用頻繁,蒸汽泵容易出現磨損和損傷。蒸汽泵受損后現有兩種處理方式:一是更換新備件;二是由設備維檢員工進行修復,但是受制場地、技術、加工條件等各種因素限制,蒸汽泵修復后的使用效果并不理想。
設備管理部積極踐行“每一分錢都要較真、每一分鐘都不耽擱、每一個人都要擔當”理念,聚焦價值創造,充分發揮職能業務部門的優勢,積極承擔起蒸汽泵修復的業務。面對無部件圖、裝配圖等困難,公司備修基地積極行動,開展技術攻關。
經過反復研究和試驗后,攻關團隊采用精密冷焊技術對主軸進行堆焊,避免普通堆焊導致主軸應力集中,影響強度。在主軸加工過程中,先利用普通車床粗車成型,再上數控車床精車加研磨確保加工精度,對加工后的主軸進行探傷檢測,避免主軸內部裂紋影響使用壽命。
蒸汽泵整體裝配過程中,制定了嚴格的裝配標準,嚴控軸承、葉輪、密封等關鍵部件的裝配精度和質量,確保裝配過程中不會出現任何疏漏。經過無數次的攻堅克難,攻關團隊成功完成了3臺轉爐蒸汽泵的修復工作。經過測試和試用,修復后蒸汽泵的性能完全達到預期目標,可節約備件采購費21萬元。
此次煉鋼轉爐蒸汽泵修復技術的突破,檢驗了該公司備修基地自主創新能力。接下來,設備管理部將持續深入開展備件在廠內的自主修復業務,竭盡所能降低設備維修費用,以實際行動助力公司打贏生存保衛戰。(李長圣、黎長友)