“才換了一級清掃器,L201皮帶還是要裹料?”“應該是物料水分重、粘性強,一次清掃不干凈造成的?!?/p>
皮帶裹料成了近期物流運輸部港口料場員工口中常討論的話題。因為皮帶裹料,不僅每天都要人工清掃主皮帶區域沿途的撒落料,每周還要進行停機清料。作業區現有L201、A509、609、709四條主皮帶清理撒落料不光影響生產還耗時耗力,班長劉敬忠一直在思考如何解決困擾大家的難題。
皮帶機回程滾筒下方的機架上再安裝一臺清掃器,不就解決問題了嗎?
這樣的提議早有班組員工提過,但采購一臺清掃器需要6000元,四條皮帶機至少需要四臺清掃器。劉敬忠想著利用現有資源制作清掃器的可行性。
他先在紙上勾勒出簡易清掃器的模型,并不斷修改完善,以達到堅固、節約、易修、高效的效果,經過反復“打磨”滿意后,他請物流運輸部的工程師根據草圖繪制專業的施工圖樣。然后,他拉上班組里的幾名能干員工,制作同型號的扁鐵和廢角鐵,用螺桿螺帽連接,做成清掃器擋板,將皮帶緊緊壓住,避免粘附料通過,兩端的安裝槽用于連接機架,簡單實用的二級清掃器就制作完成。
實際運用中,自制清掃器的皮帶刮刀效果,比購買成品清掃器的聚氨酯硬質刮刀更好用,刮刀和皮帶的貼合度更好。滾筒皮帶經過兩級清掃器處理,消除了物料粘附,減少了皮帶機沿途撒料的問題。
噴淋裝置有了智慧腦 節水省力又高效
近期,物流運輸部設備作業區給2#翻車機噴淋裝置進行了升級。改造后,翻車機抑塵需水量比原來降低了50%。
過去,2#翻車機抑塵采用人工作業,效率低、噴淋水對物料的覆蓋不均衡,用水量無法準確控制,還容易因為積水形成水坑,形成安全隱患。為節約用水、降低成本,物流運輸部設備作業區成立攻關小組,自行研制了一套自動抑塵系統,該系統引入了電磁閥與時間繼電器,加入了智能識別技術,通過內置的物料識別模塊,實時分析來料的種類、濕度、粒度等關鍵參數。潮濕的物料,系統會自動縮短噴淋時間,干燥的物料,系統會延長噴淋時間,智能識別技術會智能計算抑塵需水量和強度,不僅提高了生產效率,還減少了水的消耗。改造實施后,2#翻車機抑塵裝置平均每車消耗水量降至0.2噸/小時。(胡豈瑜 朱軍)