今年以來,寶武集團中南股份軋材廠深入貫徹該公司算賬經營工作要求,積極踐行“三個一”,主動出擊,集全員之智,聚全員之力,將降本增效工作融入點滴落到實處,掀起“人人講成本、人人算成本、人人降成本”的行動熱潮,全力以赴打好降本增效攻堅戰。
自力安裝,降低設備安裝成本
近日,棒三線因生產計劃安排,成品材需新增一道打包。面對打包機安裝的緊迫任務,一維檢作業區員工主動擔當,承擔起原本由外部專業團隊負責的安裝調試工作。
為不影響生產起吊用車,他們與生產作業區充分溝通協調,利用各個天車空檔對打包機主體、放線架吊裝?,F場多工種多層次交叉作業,并不影響大家的作業思路和節奏,各個節點按部就班進行。經過連續奮戰,兩臺自動打包機成功安裝并順利并入生產線,實現了與生產同速的高效打包作業。
此次的自力設備安裝,不僅節省了委外安裝費用約10萬余元,還增強了員工的自信心和責任感,為降本增效工作注入強勁動力。
作業區聯手改善,實現降本8萬元
棒一2線軋鋼操作人員反饋,粗軋1號軋機的換輥底座小車,在生產咬鋼狀態下,容易引起沖出口工藝堆鋼故障。
為盡快消除設備隱患,點檢員蹲點現場查找缺陷,根據狀態判斷,該項目需要維檢作業區的支撐。在隨后的攻關討論會上,維檢人員提議,對部分鋼構件重新下料裁剪組裝,可達到七八成新的效果。此提議得到一致同意,最后在大家共同努力下,一個本該下線的換輥小車,恢復了原有的精度。更換后的小車底座經過熱試檢驗,功能狀態良好,完全滿足生產需求。
兩個作業區聯手,自行修復換輥小車底座,節約委外維護費用以及設備備件采購費用約8萬元。
自主修復加熱爐門,降本效果顯著
前段日子,棒一2線的煤耗數據波動引起關注。從現場觀察發現,極有可能是爐門的結構出現損壞,如不趕緊介入,后果不堪設想。
作業區立刻組織準備班人員、點檢員緊急攻關,將具體任務、方案措施分配好。在負責人的帶領下,準備班人員和點檢員兩方分工合作,完成爐門的修復工作。
修復后的爐門使用壽命由原來的1年延長至2年,每天減少90分鐘熱損失,節約改造成本22.4萬元。(李麗瑩 蔡賜來 劉利平)