今年以來,軋鋼廠積極開展“向跑冒滴漏宣戰”活動,認真踐行“三個一”理念,以“極致能耗”為目標,以精細化管理為抓手,發動全員聚焦價值創造,立足崗位立足現場查漏點、堵漏洞,不斷提升能源利用率,實現降本增效。
統一思想 開展能源優化大討論
在開展能源優化大討論中,全員針對壓縮空氣啟停工藝問題積極建言獻策。
“新增的表檢儀設備,保護罩壓縮空氣長時間全開口度開啟,存在能源浪費現象”。張鑫反映到。
此表檢儀于今年7月份投用,目前處于調試期間,為保證圖像采集準確性,未對壓縮空氣開口度進行調整,管控力度比較小。中厚板軋制作業區針對表檢儀壓縮空氣啟停工藝及開口度進行排查,根據生產實際需求,優化壓縮空氣開口度,加大表檢儀清灰除塵頻率。同時加強表檢儀能源消耗管控,制定《表檢儀使用及維護要求》并納入崗位規程。此外,還優化了ACC出口氣吹邏輯,空冷工藝鋼板自動關閉氣吹流程等。通過優化壓縮空氣開口度、程序邏輯調整、強化能源監控等措施,中厚板軋制作業區成功降低噸鋼壓縮空氣消耗5立方米,累計降本約10萬元。
集智攻堅 解決壓縮空氣泄漏問題
加熱爐工作環境溫度高,同時還存在大量氧化鐵及灰塵,加熱爐換向閥的電磁閥及氣缸密封圈在高溫下易變形,磨損嚴重,壓空塑料管因高溫烘烤易出現裂紋,導致壓縮空氣泄漏。針對此泄露問題,何超鷹同志帶領攻關小組,加強操檢合一,全面梳理并更換電磁閥及氣缸密封圈、壓空塑料管,有效降低壓縮空氣泄漏。今年以來,加熱爐攻關團隊開展了換向閥維護累計480余次,噸鋼降低壓縮空氣0.15立方米,預計年降本3.6萬元。
穩步提升 優化管理降低新水成本
ACC水溫是控制產品性能穩定的關鍵點,由于風冷塔的流量限制,ACC存在水溫波動大、補新水頻繁等問題,不僅耗費大量水資源增加運營成本,還給產品質量帶來不穩定因素。中厚板軋制作業區水專業團隊認真梳理ACC系統管路每一個細節,通過聯通旁通管路與過濾罐管路,增大風冷塔水流量,達到了快速降低水溫的目的,極大減少了補新水的頻率,降低工業新水成本約1.4萬元。(游興華 鄒蘭欣)