寶武集團中南股份煉鋼廠一煉鋼作業區甲班現有員工29人,主要負責煉鋼生產工作。通過大家不斷努力,以及在金牌爐長評比、賽馬機制等活動的促進下,提高班組攻關的動力,促使攻關課題不斷有突破。今年以來,班組轉爐鋼鐵料消耗連續下降,均完成攻關目標。
鋼鐵料消耗是煉鋼降本增效最重要的指標之一。為降低班組鋼鐵料消耗,一煉鋼作業區甲班大力開展自主創新攻關活動,包括開展提高一次拉碳命中率、降低噸鋼鋼鐵料消耗等課題。2023年12月-2024年5月期間,班組共實施創新改善課題24項,目前已經結題15項,引進崗位創新成果轉化3項,其中一項已結題,還有2項引進項目正在實施中。競賽期間,班組申報發明專利8項,獲得發明申請號8項,獲得發明專利授權1項;班組成果《讓成果引進轉變班組創新思路》參加公司級創新成果發布獲金獎1項,所屬創新工作室以班員為主的成果《一種控制鑄坯中氧含量的冶煉方法》創新成果參加國際第二十七屆全國發明展獲銀獎。
眼睛向內,苦練內功,不斷總結與優化
在創新工作開展的過程中,班員下班后,都聚在一起總結,大家一起拋開問題和難點,以“假如再來一次”為話題,復述再遇到這種情況該怎么處理會比當時好;班長會在當班中挑出一些煉得比較好的爐次和大家分析,引導大家不斷對標好的做法繼續優化。班后總結會上,大家交流中互相取長補短,針對不同鋼種及原料的變化情況,逐步總結出多種不同操作方法及應用,例如加石灰脫磷操作,早加、晚加、少量多批、先多后少……大家總結出好的方法后,接下來在實踐中,會慢慢摸索最優范圍,例如前期需要多加石灰,那具體是加2噸,還是2.1噸、2.2噸……班組員工在實踐后,下班在班后會上又會分析數據,從中總結出好的做法。就是這樣反復多次的循環,在班后總結與實踐中不斷總結優化,提高煉鋼操作水平。
眼睛向外,厚積薄發,不斷引進與轉化
雖然對比自己的過去是有進步的,但是對標先進鋼企,差距還是很大。為此班員在中南鋼鐵工會搭建的煉鋼創新聯盟平臺里,多借鑒其他基地的技術,重點是學習別人的經驗,特別是該技術當時的失敗的經驗和異常的分析處理過程或方法。例如引進轉爐出鋼時采用碳粉、鋁渣、石灰及其他合金對不含鋁的方坯鋼種脫硫技術,既要控制預脫氧范圍,又要控制鋁渣用量,還要控制鋼水脫氧脫硫效果,其中一項沒控制好,要么就是脫硫失敗,要么就是脫氧過程,可能造成鋼水有質量問題。為此,在創新實踐前,班組成員學習其他基地技術,提高控制及處理異常的經驗,待功課做足后,才在生產上實踐,逐步消化別人的技術應用到本崗位上,實現指標及技能的提升。
內外結合,揚長避短,不斷創新與突破
班組在所學的理論技術足夠豐富且自身煉鋼水平過硬時,方能在引進技術中做到揚長避短,應對異常時做到游刃有余。例如模具鋼原來是全用鎳板合金,沒用過含鎳生鐵的,但由于含鎳生鐵性價比高,所以引進該項技術——采用含鎳生鐵代替鎳板合金的技術。實踐前,班組員工根據生鐵中的鎳含量預計算合金配重,再計算生鐵及其他廢鋼總重量與鐵水溫度、成分搭配的熱平衡溫度范圍;實踐中,煉鋼過程控制終點碳及溫度,出鋼后根據取樣的結果,及時計算出合金收得率,以及調整后續含鎳生配重,從而總結出不同的鐵水溫度、成分與廢鋼重量的搭配,逐步把含鎳生鐵的使用量從0噸/爐提高到11噸/爐。(梁森泉)