本報通訊員 高益芳
3月6日,河鋼石鋼軋鋼廠北區小棒線生產現場,火紅的鑄坯從加熱爐出來,依次通過初軋、精軋,完成了軋制。這里正在生產的是供某高端客戶的彈簧鋼,按照工藝要求,軋制直徑44mm以上規格時要使用10架軋機出成品。以往軋制這樣的規格時,即便是沒有使用的軋機,依然會有部分減速機及傳動軸處于供油狀態,如今通過給油氣潤滑系統“做減法”,實現了油品的“精準定位”,僅此一項,每月下來就可節省潤滑費用15000元。這一改變,得益于小棒線點檢站副站長王旭鵬的改造。
軋機軸承是軋機的核心部件,運行中軸承會產生熱量,同時還要經歷冷卻水、氧化鐵屑和粉塵的侵蝕,一旦發生軸承卡死的情況,將給生產帶來嚴重影響。為了保證生產順行,軋機軸承需要不斷使用潤滑油進行潤滑來減少摩擦和降溫。
小棒線采用的油氣潤滑系統屬于消耗型潤滑,為了確保潤滑效能,這些消耗掉的油品一般不能回收再利用。雖然油品不能循環使用,但細心的王旭鵬發現可以在油品的使用量上“做減法”,實現降本。小棒線產線上共有20架軋機,不同規格鋼材軋制時,使用的軋機數量也不同,最少時10架軋機就能實現成品軋制,但不論生產哪種規格,20架軋機的油氣系統都會開啟。
“如果讓不參與軋制的軋機停止潤滑供應,就能省出不少油品。”一向節儉的王旭鵬上心了,他開始琢磨如何對油氣系統進行改造,滿足生產的同時,降低油品費用。
為了找到合適的解決方案,王旭鵬與團隊一起對油氣潤滑系統及電氣報警系統進行研究,最終確定實施方案。他們決定在每組分配器前的兩根主管路上安裝高壓球閥,通過高壓球閥的開關,控制潤滑油的供給;同時利用原系統內軋機油氣報警系統,監測所使用軋機的油氣閥門是否打開。
方案確定后,一個新的問題如同“攔路虎”一般橫在他們面前,加裝高壓球閥需要將油氣潤滑系統全部停止,日常的停車時間無法完成安裝,需要利用年修進行修復,但年修在即,小棒線自有備件及倉庫庫存備件不足。“現買備件,不僅需要一大筆費用,而且周期長?!碑斔麄兊弥愋弯摵蜔掕F廠有多余的高壓球閥后,第一時間進行溝通協調,在檢修之前將問題解決,順利完成此項改造。
“各單位都在壓降成本上下功夫,能節省的我們絕不浪費。”王旭鵬又將目光聚焦到一桶桶廢棄的油品上,他想通過脫水過濾讓這些油品重新煥發生機。
《中國冶金報》(2020年03月24日 06版六版)