本報通訊員 楊子昂 記者 孟祥林
近日,在鞍鋼集團攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司煉鐵廠6號燒結機生產現場,該廠生產技術室燒結工藝技術管理員蔣大均等就重點降本項目“燒結降低進口礦消耗的強化措施”進行調研,不斷優化周邊礦替代進口礦的產業化應用方案。
今年初以來,該廠通過增加燒結機料面平料板配重、優化配礦等措施開展燒結料層提高后料面點火、降低系統漏風率等技術攻關,目前燒結礦料層厚度同比提高約25毫米,返礦率持續降低。自7月中旬以來,該廠已全面停用進口礦。
“進口礦品位高、粒度均勻,但從降低生產成本的角度來講,其價位高、運輸成本高,目前使用進口礦冶煉反而不經濟。”從事燒結礦工藝技術研究30多年的蔣大均說。
面對持續攀升的成本,必須盡快破解降低進口礦消耗的“密碼”,找到適合攀鋼燒結礦工藝生產的經濟技術路線。2020年,蔣大均和同事們提出,在保持燒結礦性能指標不劣化、入爐燒結礦品位不降低的前提下,用國內60%以上品位礦石替代進口礦的方法,最大限度降低礦石成本。隨后,攀鋼釩煉鐵廠成立了以蔣大均等為骨干的項目組,制訂科技攻關方向和方案。該項目組擇優選擇周邊礦石替代進口礦開展鐵礦石性價比評價,并驗證減少進口礦后的強化措施的可行性與效果。經過多輪艱苦試驗室試驗、工業試驗,該項目組創新性提出釩鈦礦超厚料層燒結等新技術,探索出使用周邊礦替代進口礦工藝技術路線方案,并制訂產業化應用方案。
在產業化應用中,該項目組圍繞“構建經濟爐料結構”,通過采用混合機錐形逆流襯板、改進松料器等一系列綜合措施,攻克國內高品位鐵精礦替代進口礦后混合料粒度差、難以實現厚料層燒結、影響燒結性能與指標等難題,探索出適合攀鋼燒結礦經濟生產的工藝技術路線。2022年,該廠釩鈦礦燒結料層提高取得較大進展,料層厚度較2021年同期明顯提高,燒結礦轉鼓指數穩定提高,燒結礦返礦率、固體燃耗持續下降,進口礦消耗量大幅下降,原料成本降低,產生可觀效益,為攀鋼“極致降本,經濟冶煉”目標實現發揮重要作用。