本報訊 第三季度,面對復雜嚴峻的市場形勢,新天鋼集團天鐵公司焦化廠堅定打好生存發展保衛戰信心,瞄準降成本、穩質量,全線發力,噸焦成本環比降低400余元,實現冶金焦成本、質量雙控目標。
一是把好優化配煤結構關。今年初以來,該廠持續探索調整配煤結構降成本路徑。7月初,該廠確立“拓展煤源、增加配煤種類,重新布局、優化配煤結構”攻關方向,在開展市場考察的基礎上,針對39種煤源先后制訂了5套優化配比方案,聯合配礦中心、供應部門、運輸部門,綜合衡量生產工藝、運輸、采購等因素,對方案進行細致比對,最終實現降本目標。僅7月份,該廠就調整配煤結構6次,噸配煤成本當月即降低240余元。
二是把好入爐原料關。該廠確保入爐煤檢(化)驗精確、檢測反饋及時,為生產提供數據支撐。該廠嚴格取樣流程,每班每小時取樣一次,并實行全斷面多點取樣,使檢測更全面;8月—9月份,先后開展取制樣工、調火工技術比武,引導職工規范化、標準化作業,通過全流程精細化管理、精準化操作,實現采購、生產、工序服務無縫對接,助推成本降低、質量穩定;和上下游工序建立實時溝通機制,及時反饋信息、傳遞要求。
三是把好設備穩定運行關。該廠緊抓“點檢+定修”,扎實做好焦爐爐體和設備維護工作,在實行班組、車間、廠級三級點巡制度的同時,推行值班人員夜查制度;實行設備包保到人制度,精準維護,減少停產檢修頻次,確保設備長周期穩定運行;計劃檢修完成后,做好檢后評估總結,逐步提升設備管理水平,實現第三季度設備零事故目標。
四是把好生產工藝關。該廠嚴抓生產過程管理,嚴格工藝紀律,強化各工序間銜接與服務。其中,該廠備煤車間完善管理制度22項,通過嚴格現場管控,避免混煤現象發生,為焦爐穩定生產創造條件;煉焦車間從強化管理、提升關鍵崗位執行力等方面入手,嚴控爐內溫度曲線,加強焦爐爐門封堵,杜絕氣道竄漏。(王冰)