與生產難題“較真兒”,是河鋼邯鋼中板廠中板線生產車間副主任陳陽工作的特點。在他的帶領下,對中板產線工藝改進、完善設備功能精度……
一番努力后,中板線重新煥發了活力,實現了質量和高效生產雙提升。
中板線軋機是整條產線的核心設備。該軋機為90 年代引進的設備,雖經不斷改造,但運行多年,出現不穩定狀態。壓上系統、軋輥系統、傳動系統等故障頻繁,對穩定運行造成了一定影響。
陳陽組織車間機械維護骨干力量組成攻關隊,以滿足生產工藝要求為出發點,反復研究討論,制訂了詳細的可行性執行方案。他們對輥系竄動、壓下、壓上潤滑等系統進行了全方位、系統性的分析,展開多項技術攻關。陳陽花費3個月時間對PDA 數據持續觀測和分析過,解決了兩側壓頭靈敏度不一致的問題,提升了板形質量和生產效率,減少了對機架輥的沖擊損壞,設備使用壽命延長 30%。
陳陽從設備精度管理和坯料動態優化設計兩方面入手,實現產品品質提升閉環管理。陳陽通過大量的數據分析和調研現場發現,設備精度變化不能及時反映到坯料設計上。陳陽通過優化設備精度,及時傳導設備精度數據,該產線產品品質不斷提升,綜合成材率同比提高0.43%。