今年1~10月份,方大九鋼煉鋼工序鐵耗比2020年下降29.5kg/t,為企業降本增效、跑贏大盤作出積極貢獻。
為順利完成方大九鋼年度產鋼目標,煉鋼廠全力沖刺,加強各工序協作能力,圍繞降低鐵耗目標不動搖,積極降低鐵耗,用最少的鐵水煉最多的鋼。該廠從技術措施、生產組織、現場操作方面制定攻關措施,多渠道、全方位為降低鐵耗鋪路。一是強化鐵水罐管理,減少鐵水罐周轉,使鐵水溫度進一步提升,為鐵耗降低提供有力支撐;二是以保鋼水溫度為靈魂,推行鋼包全程加蓋操作,減少鋼水在工序流轉、澆鑄過程中的熱量損失;三是根據板坯鋼種需要上精煉爐升溫的特性熔化鋼筋粒,在2號精煉爐生產板坯鋼種時加入鋼筋粒進行烘烤,達到提高板坯產量降低鐵耗;四是做好鐵水罐加廢鋼工作,針對鐵水線現場堆存空間有限,時刻關注現場廢鋼庫存,協調物運部及時配送廢鋼,確保鐵水線廢鋼正常供應。與此同時,推行精煉尾渣回收工作,針對精煉爐次澆注后都會在鋼包中剩余一部分鋼水,形成較大的金屬料浪費和熱量損失現象,在確保安全及鋼水質量的前提下,把全部注余鋼水及部分熱渣回收入下一爐鋼水中直接參與精煉,助力鐵耗降低。(李家德)