5月29日,轉爐零速懸停精準自動出鋼技術在梅鋼煉鋼廠四號轉爐熱試成功。出鋼過程中,轉爐抱閘全程打開,按照傾動設定曲線,結合爐內鋼水液面及渣線智能檢測,實現精準懸停運行。出鋼時,傾動停位精度達到0.1度,遠高于人工控制水平。該技術為煉鋼廠自主研發、國內首創,為全面實現轉爐自動出鋼奠定了基礎。
梅鋼轉爐在實現一鍵煉鋼后,轉爐出鋼、出渣過程中的傾動搖爐、擋火門、鋼包車走行、鋼包底吹、加合金等仍需要人工操作。為提升轉爐工序的智能化水平,煉鋼廠近年來開始研發自動出鋼技術,特別在轉爐傾動角度自動控制等關鍵技術上,力爭自主開發并趕超行業先進水平。轉爐傾動采用人工搖爐時,依靠操作人員對鋼流、渣流的目視判定,控制抱閘斷續開閉,導致爐體無法平穩傾動,鋼液面無法精準控制,過程卷渣無法杜絕,出鋼時間較長。煉鋼廠結合圖像識別技術和智能控制模型開發,完成了自動出鋼關鍵技術突破,實現轉爐零速懸停功能。
去年下半年以來,煉鋼廠對轉爐傾動系統進行自動控制、安全聯鎖和傳動設備改造,增設爐口渣液面、出鋼口鋼流、渣流6套圖像識別攝像頭,開發出精準出鋼模型、動態調整模型和溢渣判斷模型,利用5月份四號轉爐爐修機會開展功能調試。該功能投用后,可顯著縮短出鋼時間,提高生產效率,降低操作人員勞動強度,減少人工控制失誤。
下一步,煉鋼廠將繼續開展四號、五號轉爐自動出鋼功能調試,二煉鋼轉爐出鋼各項操作將全部實現自動、聯動、遙控,以及一鍵濺渣、自動打爐口、自動出渣等功能。