本報通訊員 沈小平
“這個定位好,發揮出全體職工參與創效創新的威力,既提高了職工素質,又提升了設備效能?!苯眨谑卒摷瘓F水鋼博宏公司“金點子”發布會上,水鋼博宏創業分公司五金機電加工廠“數控車床批量加工水口錐工件快速定位”項目獲得三等獎,水鋼博宏公司工會給予充分肯定。
在首鋼集團水鋼公司第二次“提素、提質、提效”攻堅運動中,博宏創業分公司五金機電加工廠積極發動職工立足崗位,結合生產實際廣泛開展提“金點子”活動,成效顯著。
該廠承擔水鋼公司煉鋼廠連鑄機中間包堵流工藝件“水口錐”的加工,每月加工約800支。由于工件小、品種單一,采用數控車床加工,只需對定型工件設置好加工程序后,便可實現批量生產。盡管數控車床加工過程是自動完成的,每天只需起動數控車床即可完成生產,但該廠職工們并沒有滿足于這樣簡單的生產,而是自我加壓,進一步完善加工工序。
加工完一個水口錐,加工下一個水口錐就要重新夾裝、對刀定位、設置加工起點位置,這種重復換工件、測量定位、找起點的過程需要耗費4分鐘。
為了進一步挖掘智能數控機床增效提速的潛能、提高生產效率,該廠職工們開動腦筋,大膽提方案,積極查資料。通過對加工工序和生產工藝的不斷摸索、改進,他們發現在刀架空位上加裝定位擋桿,重新編制軟件加工程序,每次加工完一個工件后,定位擋桿會自動旋轉至新工件前端,觸碰定位擋桿后進行夾裝,此時刀具位置即為加工起點位置。這樣就減少了人工測量夾裝位置、對刀定位、重新設置加工起點位置的環節,使固定工件時間由4分鐘縮短到1分鐘。工藝改進前加工一個水口錐需14分鐘,改進后只需11分鐘,每月可節約2400分鐘、增加水口錐產量近200個,有效提高了勞動生產率。
《中國冶金報》(2019年05月29日 07版七版)