極致效率、極致成本、極致效益,一個都不能少。包鋼稀土鋼板材廠以“極致”思維推動生產經營各項工作取得顯著成效。1月份,生產連鑄坯54.93萬噸、熱軋卷54.54萬噸,雙雙超額完成計劃任務并創造月產量新紀錄。全月打破連鑄坯日產量紀錄5次、熱軋卷日產量紀錄5次,多項生產指標達到歷史最好水平。2月1日,記者走進生產現場,感受首月“開門紅”為新年增添的喜慶氣氛。
1號轉爐前,吊車控制廢鋼斗將廢鋼加入爐中,燃燒的鋼水從爐口映出大片紅光,映照在轉爐平臺上……“這一作業過程只需要1分鐘?!睙掍撟鳂I部轉爐白班工長劉銘說,為提升生產效率,稀土鋼板材廠在優化加廢鋼時間、吹煉時間和出鋼時間的基礎上提升副槍測成率和命中率,縮短冶煉周期。1月份,轉爐平均冶煉周期控制在37分鐘以內,單日平均煉鋼70爐以上,為歷史最好水平。
鋼包回轉臺上,崗位人員操作機械臂將長水口穩穩套在鋼包出鋼口上……這看似簡單的操作背后是一次又一次的練習。隨著職工操作技能不斷提升,加之強化點巡檢,縮短檢修時間,加強事故管控,稀土鋼板材廠鑄機典型拉速率和作業率提升明顯。1月份,1號鑄機作業率達到89.27%,2號鑄機達到93.56%,雙雙打破歷史紀錄。與此同時,通過實施短時精煉、提升RH爐抽真空能力,縮短精煉時間,稀土鋼板材廠實現了精煉工序與鑄機的“完美匹配”。
走進熱軋作業部,精軋機工作輥正在被換輥小車緩緩拉出,換輥操作緊鑼密鼓、有條不紊。雖然此時精軋機正處于停運狀態,但是坐在控制室內的精軋區域工程師李冰洋并沒有感到一絲放松。他時而緊盯電腦屏幕,時而觀察窗外的換輥場景。因為11分鐘后,精軋機將再次啟動投入生產。如此“快速換輥”是稀土鋼板材廠提升熱軋作業率的重要措施之一。1月份,該廠熱軋軋制節奏控制在110秒每塊鋼,較2023年加快了10秒,一個小時就可以多軋3塊鋼。熱軋機組作業率也達到了86.56%,是機組建成投產以來最高值。
采訪當日,距離立春還有3天時間。從沸騰的鋼水到火紅的板坯,再到一卷卷帶著余溫的鋼板,稀土鋼板材廠的生產熱氣騰騰,不由得讓人提前感受到“春”的氣息。