重慶鋼鐵制造管理部化學檢測作業區一直將“算賬經營”整治工作融入日常分析檢驗過程中,秉持“一切成本皆可降,一切費用皆可減”的理念,全面實施算賬經營,將經濟賬算得清清楚楚,將降本措施落實得明明白白。
合金回收,顆粒歸倉
作業區一直以來未對重合金檢驗后樣品棄料進行分類全數回收利用,針對此“漏點”,作業區迅速從管理制度和崗位規程等環節中進行“圍堵”,細化樣品回收任務和責任人,建立樣品名稱、樣品編號等全方面信息的回收臺賬,按品種類型稱重分別回收于對應標識的塑料袋內,做到顆粒歸倉,以備回收人員進行后續的回收利用。自專項行動起截至8月底,作業區共回收各類合金檢驗樣品棄料522.98kg。
變“廢”為“寶”,自主修復
修廢利舊是降成本最好的突破口,作業區技術人員、骨干人員積極圍繞“能修則修、物盡其用”原則,協調檢測管理室技術組、維保人員對作業區損壞的備件進行評估,對有修復能力的備件進行“還原”,經過反復試驗驗證,確認最終實驗要求。1月-7月作業區自主修復ADV型X熒光光譜儀主控板,2400型熒光光譜儀試樣室管道和閥,9900型X熒光光譜儀高壓發生器P板,煤巖相檢測器光源4項,累計節約備件采購費用23.48萬元。
精打細算,舊物利用
隨著近來油品試樣的增加,致使作業區現有油品檢測設備難以滿足要求,嚴重影響油品分析及時率的完成。作業區骨干帶領班組成員,將舊型號黏度儀和密度儀重新利用起來,在黏度儀和密度儀的傳感器上分別加增一個可調節電阻,成功將黏度儀的精度控制在±0.1℃,密度儀的精度控制在±0.25℃,達到了國標GB265-88《石油產品運動粘度測定法和動力黏度計算法》和GB/T1884-2000《原油和液體石油產品密度測定》的試驗要求,節約新購設備費約1.2萬元。(楊呂 沈凱)