一個創新,能夠變廢為寶,創效幾百萬,重慶鋼鐵物流運輸部區域工程師陳乾把這個“異想天開”的事情變為了現實......
以前,重慶鋼鐵廢鋼加工中心應急堆場堆積鋼渣2000余噸,因鋼渣堆積過多,占用場地大,急需處理。
這鋼渣是怎么來的呢?
原來,廢鋼經過抓鋼機處理后,會遺留單個體積較小的廢鋼和渣灰,這部分渣料含鋼量極高,但目前無法利用,只能當作礦料處理,白白浪費大批量的鋼成分。
作為一名專業的設備技術人員,觀察設備運行狀態,提出優化思路及方案是陳乾每天反復琢磨的事情。通過觀察分析廢鋼加工中心廢鋼處理方式和流程,陳乾發現,將鋼渣變為廢鋼利用,其差值在1300-1700元左右,2000余噸的鋼渣篩分出來,即可獲得可觀效益。
為此,陳乾便開始仔細琢磨,如何有效回收渣料里面的鋼成分?帶著這個問題,陳乾利用工余時間與作業區的人員交流探討,最終決定發明創新改造振動式鋼渣篩分裝置。
點子有了,接下來就是行動。陳乾聯合設備維護人員利用現有振動給料機、振打電機及附屬設施,自主設計、制作、安裝振動式鋼渣篩分裝置,用廢舊鋼坯做底座,250MM工字梁做立柱,加上庫存的皮帶機振動篩壓簧連接、圓鋼制作篩分網格、簡易的控制程序,僅用8天時間,就完成了裝置制作安裝試車,實現了鋼材和渣灰分離。渣料出鋼率從0%提高到80%,實現廢渣再篩分再利用從無到有的突破。
在后續的使用中,由于原設計塞孔較小,造成篩分效率降低,陳乾帶領項目組委托設備作業檢修人員進行改裝,重新制作篩分體,將原有的篩分網格直徑提升一倍。改造升級后,不僅節約了外委人工費約9000元,其篩分效率得到了明顯提升。
該篩分裝置完成了2000余噸鋼渣篩分,創效約60余萬元。該創新項目實施后,陳乾通過項目總結,申報了發明專利。陳乾的這一創新,省去了30萬元購置設備的費用。(李超群)