本報特約通訊員 甘志鴻 攝影報道
今年第1季度,新鋼集團煉鐵事業部針對6#燒結機臺車密封裝置與滑道之間的平均漏風率高達44.5%導致主抽風機電耗增加的問題,利用系統檢修契機,將6#燒結機原帶潤滑系統的固定滑道改造為金屬式自潤滑密封系統,有效改善了滑道與臺車的密封貼合情況,增加了燒結有效風量,每噸燒結礦的電耗下降1.7千瓦時,年累計節電效益248萬元。同時,燒結料比由改造前的730噸/小時提升到790噸/小時,日產燒結礦在現有基礎上增產10%。
另外,該事業部將現有鍋底式傳統卸灰閥改造為智能電液雙層卸灰閥,可根據現場實際閥前積料量定量密封卸灰,保持良好的密封效果,改善了職工作業環境。
圖為更換新型滑道后運行中的6#燒結機。
圖為檢修人員在拆除燒結機原固定滑道。
圖為檢修人員安裝金屬式自潤滑燒結機臺車滑道密封裝置。
圖為檢修人員拆除原鍋底式傳統卸灰閥。
圖為檢修人員安裝智能電液雙層卸灰閥,改造后可消除可見粉塵泄漏點和漏風點。
圖為該事業部職工在巡查,觀察整改后的燒結機臺車滑道是否漏風。
圖為燒結機主控工在電腦屏幕上查閱燒結機生產過程中的含氧量。
《中國冶金報》(2024年05月15日 08版八版)