本報通訊員 況國棟 龐斯元
近日,隨著不銹鋼板坯進入加熱爐被軋成既定規格的產品,柳鋼中金公司熱軋廠為期3個多月的檢修宣告結束。3個多月的時間,完成738項檢修任務,參與職工近280名,范圍覆蓋熱軋、退洗、公輔全工序,包含加熱爐煤改氣管道拆除、檢修平臺及點檢通道加裝、軋機襯板更換等多項重點工作。全廠從“硬件”到“軟件”全方位提升的背后有多少生動的故事等待揭曉?近日,筆者走進柳鋼中金公司熱軋廠,切身感受這一場從“面子”到“里子”的蛻變。
統籌現場高效管理 讓“面子”更靚
進入廠房,筆者率先看到該熱軋廠檢修區域重新硬化的地面標記了明亮的黃線,一排排貨架上整齊地擺放著貨物,一切都是那么井然有序。再向廠房里深入,產線上,設備集體換了“青衣”,安全通道兩側的標識牌、定置圖記錄著周遭環境的點滴改變。
“這次檢修停機,我們決心要做一次徹頭徹尾的整治,盡可能地對標廣西鋼鐵集團,實現高效化、集群化管理。”該廠的熱軋工藝技術員吳家學介紹說,該熱軋線建于2017年6月份,因現場環境高溫、潮濕,軋機牌坊、輥道邊板、卷取機等設備表面掉漆嚴重,特別是與高溫氧化鐵皮接觸后,更易粘連、腐蝕。此外,該廠此前還存在地面硬化不全、粉塵飛揚的問題,設備表面狀況不佳,對其壽命影響也較大。
針對上述問題,中金公司熱軋廠組織職工、外委施工人員開展重點設備防腐和地面硬化工程,通過除銹、刷漆、清潔等步驟順利改善設備運行環境。此外,該廠在原本不便利的檢修點位,加裝了新的檢修平臺和點檢通道,內部區域的功能性進一步完善,“面子”工程初見實效。
聚焦設備精度恢復 讓“里子”更實
“這次作業對我們來說可是個不小的挑戰?!敝薪鸸緹彳垙S軋輥班長劉玉豹回憶道,因前期舊螺絲腐蝕嚴重,軋線牌坊內氧化鐵皮多,需要用電焊、切割等方式拆除原有襯板后,才能更換新襯板。此外,該廠施工位置緊湊,襯板本體沉重,安裝點高于人正常使用的施力高度,職工勞動強度和作業難度都比較大。
“當時,我們先安排大家處理堆積氧化鐵皮,再找人切割,一同更換襯板?!痹搹S的項目負責人介紹,經過多輪調整和討論,他們最終制訂出作業方案,整個施工過程耗時104個小時,參與人次多達78人次。
目前,該廠軋機牌坊襯板操作側、傳動側磨損及腐蝕嚴重等問題得到了根本性解決,兩側襯板厚度恢復一致,軸承座運轉軸心有效對中,設備精度也由原先的3毫米誤差降至1毫米。此外,此次檢修也完成了牌坊開檔尺寸恢復、精軋機階梯墊更換、電纜槽布線隱患消除和卷取機主要備件測繪加工等項目,整條產線實現了“舊貌換新顏”。
《中國冶金報》(2024年03月06日 08版八版)