近日
重慶鋼鐵制造管理部員工們
在各自工作崗位上動腦筋、想辦法
能修復的絕不整體更換
能動手制作的絕不外購
能夠優化調整的絕不放任不管
聚焦小改小革
務求降本增效取得實在成效
修舊利廢,物盡其用
隨著碼頭自動取樣機投用,現場粉塵引發電子鎖電路板和鎖芯等故障,導致電子鎖時常無法正常關閉、開啟,嚴重影響取樣工作的正常開展,陸續有30個取樣桶損壞無法正常使用。由于該設備屬于非標產品,只能在取樣設備廠家進行定制購買,購買價格很貴,更換樣桶需5000元/個,更換電子鎖需1300元/個,全部整體更換需15萬元左右。
修舊利廢
物盡其用
原料檢測作業區點檢員楊林本著修舊利廢,物盡其用的原則,對故障取樣桶電子鎖進行拆解,檢查鎖芯、電路板,研究其結構和故障原因,現場跟蹤使用過程,反復排查故障原因。他通過豐富的設備經驗,結合網上查閱資料,掌握取樣桶電子鎖工作原理,對其進行拆解、和對未損件進行重組、電路板清灰、鎖芯潤滑等,成功修復取樣桶電子鎖近20個,節約備品備件費用2.6萬余元。
善思力行,降低分析成本
制造管理部化學檢測作業區煤巖分析用于驗證工作曲線,為確保結果準確性需向廠家購買3000元的標樣塊。標樣塊在每次使用前都需打磨、拋光,屬于易耗品,平均每45天消耗一個,成本較高。
曾智文既要保證分析準確性,又要降低成本,兩頭都要抓好。她利用日常分析中標準偏差低、反射率范圍與分析試樣相匹配的生產樣自制標樣塊,通過手動、自動兩種方法多次對比,失敗后不氣餒,反復琢磨,最終準確地找到自制標樣塊的反射率值,發掘出一套自制標樣塊的方法,使自制標樣塊能完全替代廠家提供的標樣塊,檢驗數據準確,每年降本2.39萬元。目前該創新已納入崗位規程,用于作業區煤巖日常分析。
小改小革,降本增效
物理檢測作業區
在制作“沖擊工裝”
制造管理部物理檢測作業區試樣加工業務回歸后,各工序按節奏如火如荼地進行生產,其中沖擊加工是試樣加工中的重點工作,數量多、工序復雜、質量要求高。
對工裝進行了改進
達到了降本增效目的
在沖擊加工中,鋸床減薄沖擊是非常重要的一道工序,這道工序會使用到“沖擊工裝”,工裝的使用不僅能保證加工質量提升,還能提高加工速度從而縮短加工周期。一直以來,因為“沖擊工裝”長期使用,造成轉動點和螺孔的磨損大,在活動鉗口工作時,工件會裝夾不穩,導致無法保證標準要求尺寸,面臨報廢。(每個工裝制作成本約500元)。
要增加工裝的使用時間,就要從提高活動鉗口活動點的壽命出發,骨干人員吳印經過不斷的觀察和研究,構思出了活動鉗口轉軸兩端固定的連接方式。在工裝底座上加裝一個“7”字形支座,使用穿銷螺栓替代普通螺絲,把活動鉗口的受力點由螺孔、螺釘兩處受力,轉變為底座、支座、螺桿三處受力。
他立即對工裝進行了修改,現場使用后發現效果達到了預期,預估改進后的工裝使用壽命長達1年以上,提高使用壽命大于原壽命的5倍。每年可減少工裝制作成本2000元,并且在工作中減少工裝調整和修復時間,大大節約了加工時間達到了降本增效的目的。
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