本報特約通訊員 張建 通訊員 譚明林
日前,山鋼股份萊蕪分公司型鋼廠克服時間緊、任務重等困難,圓滿完成了4200余件軋輥、矯直輥、導衛等工藝備件的倒運、交接工作,年可降低成本140余萬元,顯著節約軋輥存儲費用,降低了管理風險。
該廠4條軋鋼產線現可生產產品規格達700多個,每個產品規格都對應著數套軋輥及工藝件,因為各產線倉儲能力不足,過去工藝件只能采取租用庫房存儲,倒運費用高,管理難度大。近期,經協調相關單位存儲場地,該廠決定對軋輥進行倒運,進一步節約生產成本。為高效完成軋輥倒運工作,該廠專門成立工藝件物資轉移工作推進小組,召開專題推進會,明確各軋鋼車間作為倉儲倒運的主責單位,分別制訂物資轉移計劃和物資進出流水臺賬,并對物資倉儲轉移的吊裝、運輸、定置擺放等環節提出具體要求,該廠紀委提前介入,加強對車輛、裝卸、倒運等關鍵環節的管控,先后開展多次現場監督,發現問題3項并及時落實整改,確保全過程受控。
為提高倒運效率,該廠各專業科室、車間統籌安排,科學組織,在人員十分緊張的情況下為倒運提供支持。安全生產室詳細制訂倒運方案,降低作業風險,強化安全督查,確保倒運過程安全受控,行車、吊運、汽車、保衛、統計各專業人員緊密配合;異型軋鋼車間本次需倒運的工藝件達2400余件,各專業人員在軋鋼倒運過程中對軋輥及導衛規格的科學區分歸類,參戰職工加班加點,僅用17天完成了倒運任務。經過各方共同努力,該廠4條產線僅用28天就完成了軋輥等工藝件的倒運整理工作,累計倒運軋輥、導衛等工藝件4200余件,用實際行動助力企業降本增效和高質量發展,為“攻堅四季度、打贏主動仗”做出了積極貢獻。
《中國冶金報》(2023年11月21日 06版六版)