在鄂鋼,“不花錢或花小錢辦大事”的觀念早已在基層一線形成新風尚,大家都很熱衷于通過修舊利廢、自主改造等手段解決生產、工藝的難點、痛點問題。
今天,我們就講一講電機車頭自主升級改造背后的故事......
“東區的6m焦爐水熄電機車頭已經使用19年了,存在很多安全隱患,現在作為干熄焦電機車的備用車頭,雖已多次在線檢修加固和線下修復,但生產滿負荷的時候,仍然很難滿足生產需求。這么大的一個設備不能完全發揮作用,還經常掉鏈子,真是讓人著急呀!”焦化公司煉焦一車間主任師黃為華在一次設備周例會上提出。
“發現問題,就攻關解決吧,不能把問題留到明天....攻關團隊一定要發揮作用?!避囬g主任鼓勵著。車間主任口中的“攻關團隊”,就是以煉一車間技術骨干為主要力量的攻堅突擊隊。
這個看似平常,但和生產成本息息相關的問題一直是黃為華心中的一個結?,F在是時候把它解開了。他決定對這個電機車的車頭開展自主升級改造,讓其發揮最大作用,更好滿足生產要求。
在焦化公司領導的支持下,車間提前訂購相關的電器設施,制定電機車頭的自主制作方案,根據現有的車輛進行制作與升級改造。
如何要保證整車制作、安裝和調試與生產兩不誤?要對電機車箱體結構進行加強設計,還要對氣閥站與電器柜進行合理定位,操作面板進行人性化升級設計以及整車的防水保溫、通風散熱、布置空間等情況進行合理設計.....
他組織車間攻關團隊一起商量討論,不斷細化方案,終于達成共識,有了具體的實施行動計劃:分線下、線上兩步走,首先在線下對電機車電器室、機械室、操作室內的電器柜進行組裝;然后在線上拆除舊設施,安裝新電器室、機械室等,安裝新線路、程序并完成調試。
操作室改造前后對比圖
有了實施計劃,干起活兒來更是雷厲風行。他帶頭到現場測量、分析,然后實施……緊張忙碌,有條不紊,只花了一個多月的時間,就完成了電機車頭的升級改造。
電機車整機升級改造后效果對比圖
自主改造后,電機車運行平穩,故障率明顯減少,節省了檢修時間,提高運行效率,一定程度上減輕了操作工和維修工的勞動強度,年可節約采購成本171萬元。(晏芳)