本報通訊員 陳亮 王強
班組作為企業的最小、最活躍的管理單元,如同生物系統內的“細胞”,不僅是企業發展的“前沿陣地”,還是一切工作的落腳點。如何讓班組這個“小細胞”在質量把控中發揮“大能量”,首鋼京唐鍍錫板事業部酸軋作業區甲班的一眾“高手”給出了答案。
在酸軋產線,板面質量只能通過檢查臺進行離線檢查,由于帶鋼處于靜止狀態,就造成了一些只在動態下明顯的缺陷不易觀察,無形中增加了檢查人員的難度。但這難不倒有“絕招”的出口段操作工陳宏權,他有著十年的現場生產經驗。他夜以繼日地埋頭檢查,練就了一雙“火眼金睛”,不論是什么缺陷,他都能第一時間發現并說明原因及處理辦法:橫向輥印需要側光觀察;普料勒輥印需要油石打磨才能看見,還有一個他最拿手的獨門絕技——“四向觀測法”,就是將缺陷位置放平,從4個方向以45度觀測,通過觀察缺陷是否發亮來區分夾雜和劃傷。這些技巧都是他一點一點實踐得出來的。該班組的人也總說,陳宏權是酸軋質檢“大拿”,紛紛豎起了大拇指。
在一次檢查下表面質量時,陳宏權發現帶鋼邊部存在白色點狀物。當時大家都肯定地說,這就是氧化鐵皮,但多年的經驗讓陳宏權心生疑慮:這個缺陷的形貌、數量對比氧化鐵皮缺陷略有不同,氧化鐵皮出現的位置應該是不固定的,而這次白色點狀物的排序很有規律。“會不會是軋輥損傷后造成的輥印???”想到這里,他緊張起來,心想:如果這個缺陷是輥子上的,不趕緊找到原因的話,按照酸軋8分鐘一卷鋼的速度,每耽誤8分鐘那就會造成一卷鋼帶出品啊。他趕緊通知軋機降速,自己則迅速掏出尺子測量,隨著鋼卷一點點開出,缺陷一點點顯現,他的表情也愈發凝重,手里的卷尺不停地抽拉,似乎生怕落下某個重要位置。2160毫米,不對;1890毫米,還是不對……他一遍又一遍地測量、一次又一次地確認,就這樣不斷測量、驗證,驗證、測量,終于確認了一個周期數值——1350毫米。于是他就把缺陷輥鎖定在五機架輥期,順著周期查找,一個、兩個、三個……大小、形貌都對上了。于是,他立即聯系班長:“五機架傷輥,需要馬上換輥!”等軋輥換完畢后,缺陷也隨之消失,陳宏權懸著的心也終于落地了。正是由于陳宏權“穩、準、快”的果斷處置,使班組避免了一批帶鋼質量問題的發生。
除了火眼金睛的陳宏權,還有和問題“死磕到底”的高振宇。軋機出口操作工高振宇平時主要負責鋼卷測寬和帶鋼表面檢查工作。在一次檢查質量時高振宇發現,帶鋼上表面很容易出現油泥印。這個缺陷處理起來不僅需要大量時間,也增加了人員作業風險?!伴L此下去,肯定要出大問題?!备哒裼羁丛谘劾铮痹谛睦?,他暗下決心:必須盡快解決這個問題。
油泥印是輥子印附到帶鋼表面上的,那輥子上的印泥是怎樣產生的呢?帶著這個想法,他拿出紙筆,列出可能導致油泥印出現的原因:乳化液臟、空氣吹掃壓力低、壩輥粗糙度高……在一一驗證后,他發現乳化液臟就提高濾紙運行頻次,空氣吹掃壓力低就適當增加,可是結果卻不如人愿,問題并沒有隨著他一個多月的努力嘗試而得到解決。但他并沒有氣餒,他把目光鎖定到了最后一項,也是當初覺得最不可能的一項——壩輥粗糙度高可能導致油泥附著。
時間就是效益,早一分鐘找到問題根源,就能早一分鐘減少損失。高振宇趕緊找到機電人員交流想法,經過仔細商討研究,他們決定利用檢修期間對三機架和五機架壩輥進行調換,通過降低五機架壩輥粗糙度,來觀察一下效果。令人驚喜的是,通過一周的觀察發現,調整過后,油泥印出現頻率明顯減少,大大提升了作業效率以及人員安全,高振宇的臉上也終于露出了笑容。
班組里,質檢操作工畢春雷針對孔洞儀報警后難發現的問題給予優化,增加語音提示,大大提高了缺陷檢查效率;入口操作工馬小龍,不僅對每一卷原料卷細心檢查,更是總結出自己的一套方法,幫助他人增強質量意識,多次發現原料折疊缺陷,有效避免了拉矯機斷帶事故發生;負責切邊剪的劉勝,立足崗位,總結出了“優化切邊剪剪刃”的操作方法,大大降低了邊裂缺陷的產生;軋機主操作手郭曉龍,通過異常情況軋機分段降速的操作方法,使帶鋼版型控制更加穩定,因浪形原因返修的鋼卷大幅減少……每個人都在追求質量的路上奮力奔跑。
爭先的氣魄,一份執著的追求。這只是該事業部酸軋作業區重質量、保生產的一個縮影,這樣的故事每天都在首鋼京唐上演。他們憑借著內心深處的這份氣魄和追求,不畏懼困境、不畏懼坎坷,迎難而上,一路高歌。
《中國冶金報》(2023年08月22日 06版六版)