近期,陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠為深入實踐“高效冶煉”大課題,發動黨員干部積極踐行“雞蛋里面挑骨頭”的工作精神,聚焦全年降本增效工作,持續在智能化噴煤系統中掘出創新創效“金點子”。
以問題為導向 追本溯源
對比智能化系統改造前后的混合壓力曲線圖,原先的鋸齒線已經基本變為水平線。然而,正是因為這樣的進步,讓原本可忽視的小波動變得異常顯眼。
盯著混合壓力曲線出現的倒“V”型小凸點,黨員柴茂的腦海中浮現出了這樣一個場景,“一條新修的高速公路上,‘高效冶煉’‘低成本戰略’‘ 提煤降焦’等一系列車友正結伴感受高質量發展帶來的全新體驗,然而,正當‘他們’都沉浸在這種欣喜中時,前方突然出現的一個障礙物讓彼此的臉上都失了色……”
對于這個突然冒出來的倒“V”型小凸點,柴茂不敢輕視,立刻對時間坐標進行放大。經過一番統計分析后,發現這個波動很規律,基本一小時產生一次,而且持續時間35至40秒,所以,他果斷判斷是倒罐過程中的某個程序出了問題。
以目標為導向 查漏補缺
為了盡快找到這個問題點,柴茂的腦海中重復著倒罐程序每一個操作?!按祾叩臅r間設定為30秒。”他以時間為切入口,很快便找到了相近點。但對于吹掃操作的重要性,柴茂很清楚,也正是因為很清楚,讓柴茂不敢草率給出結論。
“在之前的手動操作中,我們擔心管道會堵塞,所以輔助性增加了管道吹掃這一程序?!睂τ诟郀t噴煤以往這樣的歷史,工齡不長的柴茂不是很清楚?!岸F在,噴吹系統多了一道二次補氣,底部硫化也由點擊式操作變成了常開狀態,加上新增的均壓閥,可確保管道堵管率下降70%。”隨著黨員劉同東對噴煤發展史的進一步講解說明,柴茂心中已經有了定論。
以結果為導向 補長長板
“在倒罐過程中,整個系統原本平衡的狀態就是在吹掃閥打開瞬間被打破的,從而導致混合壓力出現近40秒的小波動?!卑凑绽碚摲治觯衩X海中的結點算是打開了。但事實是不是真是這樣?柴茂顯得很緊張,但又非常地期待。很快,一份“申請去掉吹掃程序”的報告便擬了出來,經過作業區QC小組研討,柴茂的提議很快轉變成了具體的操作。
盯著去掉吹掃程序后的混合壓力曲線,對時間坐標進行放大再放大,之前出現的倒“V”型小凸點還是沒有出現。“這個改造,對智能化噴煤系統來說真是如虎添翼,每年的氮氣成本就能節省五六萬元?!碑斚氲竭@智能化噴煤系統又向前邁進了一步,柴茂臉上露出了開心的笑容。
在鐵前系統“高效冶煉”奮斗征程中,龍鋼公司煉鐵廠黨員干部正以企業提供的平臺為舞臺,以精益求精的干事態度,全力促進企業高質量發展提速換擋。(張林武)