本報記者 丁家峰 通訊員 劉茂京
近期,首鋼通鋼公司軋鋼事業部在開展“三個怎么干(我要怎么干,我和團隊怎么干,建議公司怎么干)”大討論活動中,廣大干部職工立足本職工作,充分發揮聰明才智,針對影響生產成本、設備運行等瓶頸問題,集思廣益、開動腦筋,不斷創新,在“降本”工作上取得了實效。
小創新讓打包機運速快起來
精棒線是自動化流水生產線,上下工序快慢不一致就會對生產節奏產生影響。精整收集打包機工序是最后一道自動化工序,隨著生產節奏加快,打包機原始設計不能滿足快節奏生產需求,精整后部操作人員只能階段性叫停,影響生產節奏。
針對以上弊端,該事業部設備管理室在精棒線打包機優化工序控制上下功夫,多次試驗調整打包機各工序間隔時間,經過軋鋼、精整、主控、電工多專業配合協作,最終打包收集速度提高了11秒,提升了精棒線效率。
小建議讓生產節奏順起來
精棒線冷剪疏鋼器原始設計為底腳直徑36毫米螺栓固定,由于沖擊力過大,生產時經常出現問題,每次恢復都需要多名職工在天車吊運配合下完成復位,而且每班次都有竄位現象發生,工人勞動強度大。
該事業部精棒作業區職工結合生產實際提出合理化建議,提議改為插槽式,直接吊入即可實現定位,不需螺栓緊固。此項改造全部由軋鋼人自行設計安裝,節約外委費1.5萬元,不僅降低了勞動強度,還有效提高了生產效率。
小優化讓除鱗系統電耗降下來
電耗降本是軋鋼生產管理一項重頭戲。該事業部設備管理室在現有電耗管理措施基礎上,向精棒線除鱗系統閥組壓力工藝優化要效益,電氣專業技術人員經過多次現場調壓實驗后,在無特殊鋼種的情況下,將原來兩臺除磷泵改為一臺除磷泵工作,實現電耗的有效降低,每小時節約電量約67.5千瓦時。
小措施讓圓鋼端面剪切質量好起來
精棒線直徑28毫米圓鋼采用平剪刃剪切,剪切端頭變形大,與其他鋼廠對比差距較大。該事業部生產經營室與兄弟鋼廠積極溝通比對,查找自身存在的問題,針對問題制訂工作措施,克服精棒線孔型剪剪刃備件不足的困難,采用孔型剪對在線圓鋼進行剪切。經過實際檢測,產品端部變形量有效控制在8%以下,產品符合優等品判定標準,滿足了客戶需求。
《中國冶金報》(2020年04月28日 03版三版)