近期,首鋼通鋼公司軋鋼事業部在開展“三個怎么干”大討論活動中,廣大干部職工立足本職工作,充分發揮聰明才智,針對影響生產成本、設備運行等瓶頸問題,集思廣益、開動腦筋,不斷創新,在做活“降本”工作上取得了實效。
“小創新”讓打包機運行速度“快起來”
精棒線是自動化流水生產線,哪一個工序快慢都會對生產節奏產生影響,精整收集打包機工序是最后一道自動化工序,隨著生產節奏連續提升,打包機原始設計不能滿足快節奏生產需求,精整后部操作人員只能階段性叫停,影響生產節奏。針對弊端,軋鋼事業部設備管理室在精棒線打包機優化工序控制上下功夫,多次試驗調整打包機各工序間隔時間,經過軋鋼、精整、主控、電工多專業配合協作,最終實現打包機一個行程從原來的87秒減少到76秒,打包收集速度提高了11秒,提升了精棒線機時產量。
“小建議”讓生產節奏“順起來”
精棒線冷剪疏鋼器原始設計為底腳直徑36毫米螺栓固定,由于沖擊力過大,生產時經常發生固定螺栓碰彎或地腳板開焊容易竄位問題,每次恢復都需要三四名職工在天車吊運配合下完成復位,而且每班次都有竄位現象發生,工人勞動強度大。精棒作業區職工結合生產實際提出合理化建議,提議改為插槽式,直接吊入即可實現定位,不需螺栓緊固,此項改造全部由軋鋼人自營設計安裝,節約外委費1.5萬元,不僅降低勞動強度,而且每班次減少熱停工時20至30分鐘,有效提高生產效率。
“小優化”讓除鱗系統電耗“降下來”
“電耗”降本是軋鋼生產管理一項重頭戲,軋鋼事業部設備管理室在現有電耗管理措施基礎上,向精棒線除鱗系統閥組壓力工藝優化要效益,電氣專業技術人員經過多次現場調壓實驗后,在無特殊鋼種的情況下,將原來兩臺除磷泵改為一臺除磷泵工作,實現電耗的有效降低,每小時節約電量約67.5千瓦。
“小措施”讓圓鋼端面剪切質量“好起來”
精棒線直徑28毫米圓鋼采用平剪刃剪切,剪切端頭變形大,與其他鋼廠對比差距較大,軋鋼事業部生產經營室與同行業鋼廠積極溝通比對,查找自身存在問題,針對問題制定工作措施,克服精棒線孔型剪剪刃備件不足的困難,采用孔型剪對在線圓鋼進行生產試驗剪切,經過實際檢測產品端部變形量有效控制在8%以下,產品符合優等品端部變形判定標準,滿意了客戶需求。 (周惠文)