今年以來,陜鋼龍鋼公司軋鋼廠積極落實兩級“三會”精神,以安全生產為基礎,以修舊利廢、節能降耗為突破口,創新賦能、積極作為,在循環水系統升級改造中求新、求變、求突破,成果顯著,效益喜人。
廢舊材料再上崗,節能降耗發余熱。
高速線材冷卻塔因露天使用,投用近4年后出現部分頂棚花紋板老化腐蝕現象,存在安全隱患。該單位運行作業區積極響應公司降本增效號召,利用廢舊帶鋼制作頂棚,并按照標準化流程對其進行防腐處理。目前,共自主制作更換頂棚4頂,在保障4臺濁環泵正常運行的同時,有效提高了設備設施安全系數,可節約成本3萬余元。
智能+互補,操作維修雙提速。
軋鋼廠棒材一線、高線旋流井排空管道閥門為手動閥,距離操作臺較遠,在出現短時間停機時,操作人員既要頻繁啟停閥門,同時還要監控操作室各項數據,不能兼顧。針對這一現狀,維修電氣人員將原有的手動閥改為電動閥,成功實現了啟停閥門“一鍵操作”,省時省力、方便快捷。與此同時,技術人員將棒一高線連通閥由單閥操作改為雙閥控制,實現棒一、高線供水隔離,且能保障互補備用,有效解決了管道、閥門、水泵易損泄漏等問題,年可節約備件費用5萬余元。
控冷控軋減流量,實現降本降耗雙平衡。
為進一步減少能源消耗,棒材二線先后多次對軋制工藝進行優化,現正常過鋼期間冷卻水系統已由原流量600m3/h、壓力2.0MPa標準值,降至200m3/h、0.5MPa。隨著新水消耗降低,該作業區采用校正管道進出口等方式,對部分管道、水泵進行改造,同時對棒一空置水泵進行了校正再利用,進一步優化了主要設備布局。此舉大幅降低了設備運行成本,年可創效7萬余元。(崔媛 王振虎)