本報通訊員 李楊 杜娟
自今年初,開始推行“掛圖作戰”、成本意識進班組活動以來,首鋼股份公司能源部燃氣作業區多措并舉開展降本工作,取得了顯著的成績。
如今,降本增效工作已經成為燃氣作業區每名職工責無旁貸的使命,大家從自身做起、從小事入手,積少成多,聚沙成塔,為企業降本增效添上了自己精彩的一筆。
調整操作模式 節約資源降本
15萬立方米轉爐煤氣柜是回收二煉鋼轉爐煤氣的容器,在檢修過程中,為確保安全,柜位降到5米時要求停機封水封切斷氣源,再通過柜子本體放散將氣柜活塞降到底部。
在檢修過程中,該作業區職工經過多次探討,結合多年氣柜降柜位的實操經驗,嘗試降柜位操作到3米后再進行停機封水封操作。
為實現這種操作,該作業區崗位職工與現場管控人員密切聯系,加強監機監盤操作,不斷微調以確保現場安全。他們通過調整操作模式,共節約轉氣用量約7400余立方米,共節省成本約0.089萬元,在實現能源介質有效節約的同時,還減少了不必要的放散,達到了經濟效益與環境效益的雙贏。
實現資源共享 協同攻堅降本
鼓風機潤滑油是保證機組正常運行的基礎,起著潤滑和降溫的重要作用。
該作業區每季度組織對鼓風機潤滑油進行檢測,有油品乳化的情況需要更換新油,加上正常的油品損耗,該作業區每年需要消耗潤滑油20多桶。
而供風作業區高爐鼓風機站也需要使用潤滑油,且對油品的等級要求比較高,此次檢修過后,31桶潤滑油“退役”。
了解到這一情況后,該作業區聯系了專門的檢測機構,對“退役”的潤滑油的油品油脂進行了全方位的檢測,發現其各項指標完全滿足該作業區鼓風機的潤滑要求。
“腦筋活起來,成本降下來?!蓖ㄟ^與兄弟單位的資源共享,減少了廢油外排的處置費用,更是“變廢為寶”。按照這31桶潤滑油作為油品儲備計算,預計燃氣作業區可節約潤滑油采購費用約12.7萬元。
班組集思廣益 修舊利廢降本
該作業區屬于重大危險源區域,其主要設備之一的鼓風機為葉輪氣封,軸頭氣封位置由于工藝原因,易有煤氣溢出,對人身危害很大。因此,每一臺鼓風機軸頭部分都配有一臺軸頭風機,通過電氣操作箱進行控制,將氣封溢出的煤氣吸收到室外。
看著這些每年都有電氣操作箱由于老化、腐蝕等原因被替換下來的“廢品”,該作業區點檢班職工動起了腦筋,他們決定自己動手,通過重組讓廢棄的操作箱煥發新生。
職工們手動去除了箱體失爆部分,重新拼接可利用箱體,加裝接觸器、繼電器、熱繼電器、保險、按鈕等電器元件,經過重新配線等一系列步驟后,一個新的防爆操作箱誕生了。
如今,精致加壓站的5臺電氣操作箱都來源于點檢班組人員的修舊利廢,按照一個防爆操作箱的購置費用1萬元計算,可以節省采購費5萬元。
積極開動腦筋 自主研發降本按照本質化安全的工作要求,高壓柜小車處均需要安裝隔離鎖具,以保證設備運行安全。該作業區域共有49個高壓柜,按照一套隔離鎖具420元計算,大約需要20580元。
該作業區職工曾慶杰通過研究隔離鎖具的工作原理,自主研發并制作了可以實現此功能的鎖具裝置。
據了解,此裝置安裝于高壓柜小車的操作孔處,并可以顯示小車的當前狀態,當操作人員需要操作小車時,首先需要確認小車狀態,獲得授權后(鎖具鑰匙)方可操作,從而降低了小車誤操作風險。目前,此裝置已成功申請專利。值得一提的是,鎖具裝置的成本費用只需10元左右,而項目實施后可節約費用約2萬元。
《中國冶金報》(2019年11月12日 03版三版)