抓緊每一秒鐘 軋好每一塊鋼
重慶鋼鐵軋鋼廠厚板產線
以提升基層基礎管理能力為抓手
追求極致效率和極致效益
5月厚板產線日歷作業率94.08%
6月厚板產線日歷作業率94.23%
連續兩月突破歷史紀錄
面對嚴峻的市場形勢,厚板產線深化算賬經營,狠抓降本增效,夯實“雙基”管理,落實標準化作業。針對純換輥作業,成立換輥小團隊,細化作業流程并責任到人,通過一系列攻關,換輥時間較計劃減少8min,全月換輥時間共節約144分鐘。
合理管控檢修業務,優化節點網絡圖。根據近兩年的更換記錄、設備運行狀況和故障分析記錄,結合檢修部位等,提前策劃,調整項目排程時間,合理排布和緊湊銜接,全月檢修時間共節約143分鐘。
運保業務回歸形成合力,為設備運行保駕護航。中厚板軋制作業區積極發動生產操作崗位人員參與到點檢中,通過寶武生態IEQMS系統,將生產中發現的問題第一時間反饋給設備管理人員,對于發現的異常,做到當天發現,當天響應,將事故損失降到最低。
自主技術改造,強化設備穩定運行。針對軋線的壓力表安裝不規范,不能固定到閥臺的問題,流體專業人員何代銀將現有的壓力表校驗后,自主設計并制作新的表盤,用表盤來固定壓力表,解決原壓力表不能固定到閥臺的問題,4-6月,厚板產線連續三個月液壓專業事故時間為零;機械專業人員譚頻針對粗軋機架輥齒軸易斷裂情況,查閱大量資料,經過多次實踐驗證,將原有齒軸加聯軸器改為一體式齒軸,杜絕了齒軸斷裂事故發生,為提升日歷作業率奠定了堅實的基礎。(楊崟、黃法、寧飛、譚頻、鄒蘭欣)