2月份,寶武集團中南股份特軋廠板材工序堅持極致效率,充分發揮產品結構較好的優勢,熱裝率達到92.07%,同比提高6.06%,創歷史最優水平,為進一步節能降耗、降本增效發揮了重要作用。
鋼坯火紅、生產火熱,進入2024年,特軋廠板材軋鋼作業區緊盯“998”目標,圍繞噸鋼降本任務,深挖潛力,聚焦熱裝率、熱裝溫度重點指標分解降本項目,落實責任人。始終堅持紅送優先的生產組織模式,合理安排軋制計劃,嚴格控制生產節奏,減少停機待軋時間。通過開展鋼坯在線切割塊數勞動競賽,提高切割速度和切割量,確保了熱裝率的穩步提升。
板材軋鋼作業區眼睛向內,以雙基管理為抓手,持續抓好標準化作業。嚴格控制上料時間,規定鋼坯在爐前輥道的停留時間不得超過3分鐘。崗位員工嚴格把握紅送開澆時間節點,使澆次間合理銜接,減少紅坯落地,保證熱坯裝爐率。同時,提高保溫坑的利用率,不入爐的紅送坯料都必須進入緩冷坑待軋,減少溫降損失,從而提高鋼坯的入爐溫度和熱裝比。
板材軋鋼作業區還積極探索優化生產組織,持續提升低成本、高效率生產能力。雙爐生產期間確保長料與小料配合,最大程度發揮軋機能力。單爐生產期間,充分利用班中的待溫、待料等停機時間,組織人員對設備進行維護、保養,確保設備穩定順行。2月份板材軋鋼作業區實現設備零故障,為熱裝率的提升創造了有利條件。(潘霞麗)